項目名稱: 貧煤、貧瘦煤高爐噴吹技術開發(fā)與應用
申報單位: 潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司
主要完成人:劉仁生 任潤厚 劉應書 金龍哲 孫文東 劉玉全 張志鈺 范世民 劉 準 曹晨明 師文林 李文德 趙 兵 邱向平龐曉青
主要完成單位:山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司
北京科技大學
武漢鋼鐵(集團)公司
天津鐵廠
專業(yè)(學科)分類名稱代碼:選礦技術 4405010
煉鐵技術 4503410
專項化學用品制造技術 5306210
所屬國民經濟行業(yè):B類型
計劃(基金)名稱和編號:山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司科技計劃,“潞安高爐噴吹用煤研究開發(fā)”,KJ-970010;
山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司科技計劃,“高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的安全行為研究及其應用”,潞技2002-013號;
山西潞安礦業(yè)(集團)有限責任公司科技計劃,“高爐噴吹貧煤、貧瘦煤風口燃燒數值模擬和燃燒促進劑研究”,潞技2004-017號。
項目起止時間:1997年1月——2006年2月
項目簡介:本項目研究涉及礦山科學技術學科分類中選礦工程領域。
為了開發(fā)和優(yōu)化利用貧煤、貧瘦煤資源,對將其開發(fā)成為高爐噴吹用煤的系列關鍵技術開展科研攻關,取得了突破性創(chuàng)新成果:1)對全國多個礦區(qū)的貧煤、貧瘦煤的噴吹性能、燃燒特性、輸送特性進行深入研究,填補了貧煤、貧瘦煤噴吹的技術數據空白;2)第一次對高爐噴吹貧煤、貧瘦煤安全行為進行了系統的研究,解決了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的安全瓶頸問題;3)首次開發(fā)成功了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤風口回旋區(qū)的燃燒數學模型。為指導冶煉行業(yè)各種高爐噴吹操作和工藝優(yōu)化提供了技術手段;4)研制成功了適用于貧煤、貧瘦煤的噴吹燃燒促進劑;5)綜合集成上述研究成果,在武鋼、天鐵、鄂鋼等鋼鐵企業(yè)不同容量的高爐上進行了長期的工業(yè)實驗與應用,創(chuàng)造了成套的噴吹工藝技術。
項目系列研究結果通過了山西省及行業(yè)組織的科技成果鑒定3項;發(fā)表論文3篇;出版專著1本;先后榮獲山西省及煤炭行業(yè)科技進步特等獎1項、一等獎3項;獲發(fā)明專利權1項;制定國家標準1項。
該研究成果自2002年開始大面積工業(yè)推廣與應用,取得了煤炭企業(yè)產品優(yōu)化、升值,冶煉行業(yè)噴吹優(yōu)質高爐煤種增加的顯著效果。潞安集團、襄垣煤礦、郭莊煤礦等煤炭企業(yè)已將低價位貧煤、貧瘦煤作為高價值重點產品。如潞安集團從2002到2006年已銷售噴吹煤1279.45萬噸,多增利稅17.8億元。武鋼、鄂鋼、天鐵等冶金企業(yè)大量噴吹貧煤、貧瘦煤獲得直接經濟效益50余億元。該成果的推廣應用優(yōu)化利用了煤炭資源,改善了我國煤炭產品結構和煉鐵工業(yè)的原料結構,促進了煤炭、冶金行業(yè)的技術進步,取得了巨大的經濟效益;同時,該項目的實施可以大幅度減小煉焦帶來的環(huán)境污染問題,具有顯著的社會、環(huán)保效益。
我國是煉鐵大國,年噴煤量持續(xù)快速增長,預計將達到每年6000萬噸。同時,我國有約1500億噸的貧煤、貧瘦煤儲量,將其開發(fā)成為噴吹用煤,資源豐富、市場巨大。因此,該成果具有非常廣闊的推廣應用前景。
立項背景: 我國是世界第一鋼鐵大國,鋼產量已突破4.2億噸。由于焦煤資源稀缺,焦炭價格不斷攀升,嚴重制約了鋼鐵企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。研究高爐噴煤新技術、以煤代焦,努力提高噴煤量已成為冶煉行業(yè)節(jié)能降耗、減少污染的關鍵途徑。長期以來,國內外研究高爐噴吹煤種主要以無煙煤和高揮發(fā)份的煙煤混噴為主。由于無煙煤價格高、制粉能耗高、噴吹燃燒性能差等原因,不能滿足現實的發(fā)展需要。而高揮發(fā)份(一般大于30%)煙煤爆炸性強,制粉與噴吹工序復雜,投資大,也不是理想的噴吹煤種。
貧煤、貧瘦煤是介于高變質程度煙煤和無煙煤之間的煤種,目前探明的可采儲量約為1468億噸,常用作動力煤,價格低廉。將之開發(fā)為高爐噴吹用煤,則可為冶金行業(yè)開拓新的噴吹煤種和煤源,降低煉鐵成本,同時使低價位的貧煤、貧瘦煤轉變?yōu)楦吒郊又档膰姶涤妹骸?/span>
由于高爐噴煤對煤質、安全行為等方面有著特殊要求,因此,該項目立項研究前,國內外均未能實現高爐噴吹貧煤或貧瘦煤。同時,針對貧煤、貧瘦煤的噴吹性能、爐內燃燒行為、輸送性能、噴吹安全行為以及安全保障措施等高爐噴吹必需的技術和系統參數的研究亦處于空白狀態(tài)。
對于高爐而言,提高燃燒率和置換比(即噴吹煤粉代替的焦炭量)是實現噴煤經濟效益的根本,但針對高爐噴吹貧煤、貧瘦煤在高爐回旋區(qū)內燃燒的相關研究尚無報道,對其進行定量研究成為高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的重大難題。此外,添加煤粉燃燒促進劑是提高煤粉燃燒率的有效而又重要的途徑,雖然有開展 針對無煙煤煤粉促燃劑研究的報道,但針對高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的專用促進劑的開發(fā)研究尚屬空白。
綜上,項目組提出了在系統研究貧煤、貧瘦煤的噴吹、燃燒性能及噴吹安全行為的基礎上,結合貧煤、貧瘦煤特性,將其開發(fā)成高爐噴吹用煤及其相關技術體系的研究課題,旨在開拓噴吹煤種和煤源,降低煉鐵成本,改善煤炭產品結構,減少使用稀缺的焦炭資源,保護環(huán)境,為實現我國可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。
科學技術內容 :1)貧煤、貧瘦煤的理化性能和噴吹性能的研究
為了實現煤炭資源的合理利用和煤炭資源價值的最大化,選擇和擴大高爐噴吹煤種,系統研究了潞安等礦區(qū)的貧煤、貧瘦煤理化性能和噴吹性能。
在潞安礦區(qū)內,沿地理走向、傾斜方向以及不同深度,對五陽、漳村、石圪節(jié)和王莊分礦區(qū)中的煤質變化及煤層質量進行了全面分析。結果表明:沿走向由北往南,結焦性由焦煤過渡到瘦煤、貧煤,揮發(fā)分變化不大,灰分則逐漸增高,硫分微量下降;沿傾斜方向,3#煤層由淺而深,灰分為12.17%~15.50%,無顯著變化規(guī)律,揮發(fā)分和結焦性能逐漸緩慢地減?。浑S深度的增加灰分增加,增加的幅度并不與深度成比例,揮發(fā)分和結焦性則隨著減小,發(fā)熱量則隨煤炭炭化程度的增加而增加,全硫則隨之增高。礦區(qū)商品煤為瘦煤和貧瘦煤,屬于中灰、低硫、高灰熔點,適用于作冶金焦炭的配焦煤,煤中揮發(fā)分和發(fā)熱量均較優(yōu),是較好的造氣、化工、建材和發(fā)電等動力用煤。根據中國煤炭可選性評定標準,石圪節(jié)、五陽、漳村、王莊(含常村、屯留)煤屬易選煤和極易選煤,同時,原煤可選性由東北向西南方向逐漸變差。
對潞安的五陽、漳村、石圪節(jié)和王莊分礦區(qū)的20個煤樣的揮發(fā)分、灰分、硫分、發(fā)熱量、灰熔融性、熱穩(wěn)定性、可選性、磷含量、氯含量等近100項指標進行分析和測定。以確定潞安噴吹用煤的煤質以及噴吹性能。
按照煤炭分類,漳村礦、石圪節(jié)礦、五陽礦為瘦煤;王莊礦為貧瘦煤;常村礦為貧煤。經過測定評定貧煤、貧瘦煤為高熱值、高熱穩(wěn)定性、高煤灰熔融性、低揮發(fā)分、低灰分、特低硫、磷、氯的“三高二低三特低”的優(yōu)良噴吹煤種。
從煤質分析報告可以得到以下分析結果:
①五陽、漳村、王莊、常村的煤固定碳含量在76.82%到79.32%之間,低位發(fā)熱量達到28.33~29.50MJ/kg。在一定范圍內,固定碳越高,發(fā)熱值越大,對噴煤越有利,因此一般要求噴吹用煤的固定碳在70%~87%之間(研究表明,當固定碳大于87%時,隨著固定碳增加,發(fā)熱值反而越低)。因此五陽、漳村、王莊、常村的煤是適合高爐噴吹用的。
②五陽、漳村、王莊、常村煤樣的揮發(fā)分在12.72%~15.01%之間,屬于低揮發(fā)分、弱爆炸性煤種。與無煙煤相比,這些煤種的燃燒性能好、噴吹燃燒率高,有利于提高置換比。在噴吹過程中,可以只在倉式泵、噴吹罐等高壓部分采用氮氣,控制12%以內的氧濃度。這樣可以大大簡化制粉、噴吹工藝,降低設備投資,具有極大的優(yōu)越性。
③高爐噴吹要求煤的灰分越低越好,因為灰分高,理論燃燒溫度和燃燒效率都將降低,并且對焦炭的置換比降低。一般來講,灰分增加1%,焦比增加為噴吹量的2%。五陽、漳村、王莊、常村煤樣的灰分為9.01%~9.62%,達到9級和10級冶煉用煉焦精煤的水平,是低灰分的噴吹用煤。煤中灰分的熔融性對噴吹有重要的影響,灰熔點太低,容易導致風口或噴槍前結渣,況且低灰熔點灰分常常會阻礙氧氣進入尚未燃盡的煤粉顆粒內部,傳質不暢,導致不完全燃燒。分析所用煤樣的變型溫度為1200~1340℃,軟化溫度大于1410~1450℃,半球溫度大于1420~1450℃,流動溫度大于1450℃,屬于灰熔點較高的灰分,對噴吹是有利的。
④硫在煤中是一種極為有害的物質:硫燃燒后生成SO2和SO3能危害人體健康和造成大氣污染;在加熱爐中造成金屬的氧化和脫碳,在煉焦過程中硫化物侵蝕煉焦設備;焦炭中硫、噴吹煤粉中硫影響生鐵和鋼的質量(鋼鐵中含硫大于0.07%,就會使之產生熱脆性而無法使用),進入高爐的硫主要是來自焦炭和噴吹物。為了脫去鋼鐵中硫,就必須在高爐和煉鋼爐中多加石灰石,又會使成本升高,生產能力降低。所以必須控制焦爐洗精煤和噴吹煤粉的含硫量。一般要求硫含量<1.0%。五陽、漳村、王莊、常村煤樣全硫含量為0.30%~0.36%,屬于低硫煤種,對高爐冶煉、生鐵質量都是有利的。
⑤高爐噴吹用煤對灰分成分的要求是SiO2:40%~60%,Al2O3:15%~35%,Fe2O3:5%~25%,CaO:1%~15%,MgO:0.5%~8%,Na2O+K2O:1%~4%。從煤樣灰分成分分析可知,五陽、漳村、王莊、常村的煤樣的灰分成分符合要求。
⑥可磨性是噴吹用煤的重要指標之一,表示將煤磨成粉的難易程度,常用哈氏指數HGI表示。噴吹用煤的哈氏指數越大越好。如果哈氏指數過小,表明煤的硬度大,會給制粉帶來一定的困難,增加動力消耗。同時,煤粉硬度大還會加快噴煤設備(特別是噴槍)的磨損,縮短其使用壽命。常村煤和王莊煤的哈氏指數為86和89,漳村、五陽煤高達92、93,都是可磨性很好的煤種。這對于降低制粉電耗、增加磨煤機產量,增加噴煤量都是非常有利的。
2)貧煤和貧瘦煤的合理粒徑與輸送性能的理論分析和實驗研究
采用顯微組分分析研究了煤粉的形貌,以了解煤粉的流動和輸送性能及其改善方法。煤的成因及其化學結構不同會導致煤粉的形貌不同,即使粒度分布相同的煤粉,其流動性能也不相同。成煤的整個過程是生物化學、物理化學、地球化學綜合作用的結果,十分復雜。煤的顯微組分可以分為有機顯微組分和無機顯微組分兩種,前者由植物的有機質轉變而成,后者即煤中的礦物質。由高等植物轉變而成的腐植煤的有機顯微組分大體分四類,即凝膠化組分(鏡質組),絲炭化組分(惰質組或絲質組),穩(wěn)定組分(殼質組),過渡組分(半鏡質組、半絲質組等)。而無機顯微組分的來源包括成煤植物體內的無機成分(礦物質)和成煤過程中混入的礦物質兩部分,且后者是礦物質的主要來源。常見的礦物質有粘土礦物、硫化物、氧化物及碳酸鹽類?;诿盒纬傻臋C理,采用掃描電子顯微鏡對潞安試驗煤樣進行了詳細地顯微組分分析,表明潞安煤凝膠體少,無機顯微組分低,是非常有利于高爐噴吹用的煤種。煤粉粒度的大小對煤的形貌結構有重要影響。潞安煤在-200目達到70%的粒度時,煤粉形貌規(guī)則,顆粒棱角較少,能達到良好的輸送性能。根據顯微組分的分析結果,研究了潞安煤的形貌結構。對低溫炭化的煤粉與未炭化的煤粉進行對比,發(fā)現未炭化的煤粉邊緣比較光滑,成渾圓體,而炭化料棱角較多,成不規(guī)則形狀。兩類煤粉粒度幾乎相同,但煤的形貌結構差別較大。炭化料不利于形貌結構的改善,工業(yè)應用時不必采取炭化措施。
對制備的11種不同煤種、不同粒度的煤粉進行試驗,以全面考察不同粒度煤粉的流動特性及氣力輸送性能。試驗裝置為帶有插板的漏斗,按逐漸增加煤粉重量的方式依次裝入不同重量的煤粉W(g),重量間隔至少100g。每次測定裝入煤粉高度H (mm),煤粉從漏斗中自由流出時間t(s),直至煤不能自由流出為止,其前一次重量為最大流出重量Wmax(g)。煤粉的流動速率V(g/s) 按V=W/t計算。
為了探討不同粒度的煤粉輸送性能,做了部分煤粉的堆密度、振實密度、壓縮比、安息角的測定。測定結果表明煤粉越細,堆密度、振實密度、安息角越小,而壓縮比增大。煤粉堆密度小則氣力輸送最小速度也小,有利輸送。安息角小,煤粉的流動性好。煤粉的壓縮比大,不利于氣力輸送。煤粉最終的輸送性能,要上述各因素的綜合作用。
將潞安貧煤、貧瘦煤煤與輸送性能較好的阿盟貧煤、貧瘦煤煤粉進行實驗室流動性試驗對比,發(fā)現在相同條件下,潞安煤粉比阿盟煤粉流動性好,細粉碎是提高潞安漳村和常村煤輸送性能的簡單而行之有效的措施。上述二種煤的煤粉粒度對煤的流動性和氣力輸送性能有較大影響。
進行了十一個方案冷態(tài)氣力輸送試驗,以深入探討潞安煤粉粒度和輸送性能的關系。試驗結果為漳村煤-300目百分含量逐漸升高時,其輸送性能也越好,常村煤粉和炭化料也顯示出同樣規(guī)律,表明潞安煤粉的粒度對輸送性能有較大影響,煤粉粒度越細,輸送性能越好,表現為輸煤穩(wěn)定時間長,平均噴煤量大;漳村煤粉的輸送性能略好于常村煤粉;漳村煤熱處理后,并未起到改善輸送性能的作用。通過電子顯微鏡形貌觀察可知,這與熱處理后的煤樣棱角較多、形狀不規(guī)則有關;與參考方案阿盟煤粉相比,漳村煤粉氣力輸送性能優(yōu)于參考方案,常村煤粉氣力輸送性能不及參考方案。這與前述流動性分析相同;潞安貧煤、貧瘦煤的氣力輸送性能與煤粉粒度密切相關。漳村煤-300目含量在67%以上,常村煤粉應在72%以上時才能滿足噴吹量要求。
3)高爐噴吹貧煤、貧瘦煤安全技術研究
<1> 煤粉爆炸機理及其影響因素的分析
煤粉爆炸機理及其影響因素的研究有助于科學系統的測定爆炸參數,并進行理論分析研究,對防燃防爆措施的建立具有理論指導意義。該項目研究了煤粉爆炸機理,并分析了穩(wěn)定燃燒轉化為爆炸的前提條件。對揮發(fā)分、氧濃度、煤粉濃度等影響爆炸性的因素進行了深入的研究,確定了反應速度與各因素之間的數量關系,建立了貧煤、貧瘦煤在高爐中的燃燒模型。
<2> 爆炸參數的測定與分析
該項目在對國內外相關試驗進行分析與研究的基礎上,對煤粉爆炸性的各項參數指標進行了較詳盡研究與測定,參照爆炸分級指標,對國內幾種具有代表性的貧煤、貧瘦煤的爆炸性進行了科學的定位。具體研究成果有:
a.煤粉最低著火溫度的試驗研究。根據爆炸敏感度分級情況,幾種貧瘦煤屬于易燃性煤種,在高爐噴吹時應該進行一定的防護工作。最低著火溫度都隨煤粉濃度增加而降低,變化幅度逐漸減小;對同種煤種而言,在其他條件相同的情況下,粒度的減小就會使煤粉的表面積增加,提高反應的活性,可以使煤粉的最低著火溫度降低;隨著噴吹壓力的升高,煤粉的噴吹速度增加,通過爐膛時加熱的時間縮短,煤粉的最低著火溫度隨壓力的升高而升高。
b.最大爆炸壓力、最大爆炸壓力上升速率的試驗研究。根據爆炸指數分級情況,幾種貧瘦煤都屬于弱爆炸性煤,爆炸強度較弱。最大爆炸壓力以及壓力上升速率都隨煤粉濃度的增加先增大后緩慢減小,存在一個臨界濃度使煤塵的爆炸壓力和壓力上升速率最大。
c.煤粉爆炸下限的試驗研究。當煤粉濃度低于爆炸下限,煤粉燃燒放出的熱不足,燃燒不能進行,可以防止爆炸。四種貧瘦煤的爆炸下限都在60~85g/m3之間。
d.煤粉最小點火能的試驗研究。在本次試驗所選擇的爆炸判據的前提下,四種煤樣的最小點火能都超出了本試驗設備所提供的最大能量,因此只能以此作為其最小點火能的參考依據。
e.返回火焰長度的試驗研究。返回火焰長度反應煤粉爆炸性的強弱,在鋼鐵企業(yè)常以此作為爆炸性強弱的判據,一般認為,被測煤粉引爆形成的返回火焰長度大于600mm就可認定煤粉具有強爆炸性,在400~600mm之間則煤粉具有中強度爆炸性,小于400mm則煤粉具有弱爆炸性,若僅在火源處出現稀少火星或無火星的屬于無爆炸性煤。幾種貧煤、貧瘦煤返回火焰長度都遠遠小于400mm,所以都屬于弱爆炸性煤。
<3> 高爐噴吹系統安全監(jiān)控系統的設計
通過運用預先危險性分析和事故樹分析兩種方法對噴煤系統的制粉、噴吹工藝進行了安全性評價,并結合實際工藝狀況制定所需監(jiān)測的參數,通過計算機程序模擬高爐噴煤各參數變化。監(jiān)控系統的具體功能如下:
a.自行設定報警參數,使監(jiān)測系統具備自動報警功能。計算機根據設定的報警參數自行判斷流程中的各監(jiān)測點是否處于危險狀態(tài),當處于警戒狀態(tài)時,自動執(zhí)行報警操作。
b.實現噴吹系統自動控制。根據設定好的報警條件及相應的處理措施,由計算機自動執(zhí)行報警和安全控制操作。
c.實現數據的自動保存。根據設定條件,計算機自動監(jiān)控數據進行保存,并在發(fā)生事故時自動記錄事故的具體時間及造成事故的具體原因。
d.增加了系統保密性控制。只有相關技術人員可以操作控制監(jiān)控系統并保存查詢數據記錄,確保了數據的安全性和保密性。
4)貧煤、貧瘦煤噴吹燃燒試驗研究
煤的著火點、燃燒率等燃燒特性是噴吹用煤的重要特性。通過燃燒試驗,對貧煤、貧瘦煤的燃燒特性進行了研究,分析了貧煤、貧瘦煤的顯微結構和不同顯微組分的燃燒方式,在此基礎上研究了富氧對燃燒的影響。
<1> 貧煤、貧瘦煤的顯微結構及其燃燒方式分析
從煤的形成過程看出,煤種一般是根據其化學成分來分類的,大體分褐煤、煙煤和無煙煤。事實上,由于每一種煤都是由具有一定變質程度的一些顯微組分組合而成的,而且正是其中各種顯微組分的化學成分構成了該煤種的化學成分,因此,了解不同煤種的顯微組分性質和特點是必要的。貧煤、貧瘦煤的性質介于高揮發(fā)性煙煤與無煙煤之間,具有基本無結焦核,揮發(fā)分比無煙煤略高,燃燒性和反應性比無煙煤好等特點。通過煙煤、無煙煤與貧煤、貧瘦煤的顯微結構對比分析,發(fā)現焦作洗精煤的微觀組分中以結構均一的鏡質體為主,其比例達到90%,絲質體和半絲質體僅占5%~8%,其余組分為灰分及雜質。從微觀組織上看,焦作煤是一種典型的無煙煤,由于微觀組織中結構均一的鏡質體占了絕大多部分,因而焦作煤的結構強度較大,揮發(fā)分含量低,從而導致該煤種可磨性差,制粉后不具有爆炸性,著火溫度較高。
表4-1 煤種顯微結構組分體積含量(%)
煤種名 |
鏡質體 |
絲質體+半絲質體 |
焦作洗精煤 |
90 |
5~8 |
潞安漳村洗精煤 |
50~60 |
30~35 |
潞安常村洗精煤 |
85~90 |
5~10 |
鶴壁四礦洗精煤 |
80~85 |
10~15 |
鶴壁六礦洗精煤 |
75~80 |
10~15 |
同樣從煤的微觀結構觀察可看到,潞安漳村煤、潞安常村煤、鶴壁四礦煤和鶴壁六礦煤的微觀結構中鏡質體占大部分,同時有一部分的絲質體和半絲質體,從煤的變質程度上分析應屬貧瘦煤,其微觀結構決定了這四種煤均具有較好的可磨性,制粉后應具有微弱的爆炸性。在這四種煤中,其微觀結構有一定的差別,其中潞安漳村煤和鶴壁六礦煤的鏡質體較潞安常村煤和鶴壁四礦煤的鏡質體含量少,絲質體和半絲質體較高一些(見表4-1),決定了潞安常村煤和鶴壁四礦煤的結構強度較潞安漳村煤和鶴壁六礦煤結構強度高一些,潞安常村煤和鶴壁四礦煤的可磨性稍差一些,爆炸性弱一些,最低著火溫度應該高一些,這與性能試驗結構基本相符。
從煤的三大顯微組分的燃燒性能來看,鏡質組因其在煤中含量最高,占60%~90%,且隨煤化程度加深,其亞顯微組分的變化較有規(guī)律,故常用來描述整個煤的變質程度和化學性質,因此煤中鏡質組的燃燒行為在很大程度上也代表了該煤種的燃燒行為。穩(wěn)定組在煤中含量較少,且常分散充填于鏡質體中,又因其富含脂肪族成分,在煤粉快速熱分解初期即劇烈分解,殘留物極少,以至于在燃燒過程中取樣做鏡下觀察時很難再找到它,所以其燃燒行為對整個煤的燃燒性能影響很小。絲質組在中低變質程度的煤中含量較多,約為10%~20%,但因其富含碳,芳構化程度極高,在加熱過程中既不軟化變形,氧化反應速率又很小,在研究的實驗條件下基本保持不變。因此,這里只需研究鏡質組不同亞組分在燃燒過程中表現出的各種燃燒方式即可。
鏡質組分在燃燒過程的燃燒方式主要有:層狀燃燒,內孔燃燒。由其派生出的還有:內外同時燃燒,裂隙燃燒,內孔膨脹燃燒,碎裂燃燒,爆裂燃燒等等。不同顯微組分的燃燒方式總的來說應該分為外表面燃燒和內表面燃燒兩大類,具體的燃燒方式則多種多樣。對于一定變質程度的煤種,在鏡質組分中一般都包含2~3種變質程度相近的亞組分,相應地,該煤種的燃燒方式也就具有上述燃燒方式中的2~3種。由此可見,貧煤、貧瘦煤是屬于中低變質程度的煤種,其燃燒方式應該是內孔燃燒和碎裂燃燒,屬于燃燒性能優(yōu)良的煤種。
<2> 煤粉氧煤燃燒時燃燒率測定
氧煤燃燒試驗裝置是在鞍山熱能院“八五”攻關期間研建的“氧煤燃燒試驗裝置”上進行的。共進行了9個熱態(tài)噴吹試驗方案。其中漳村煤Z1、Z2-1、Z7方案,-300目百分數分別約為75、70、65;常村煤C7、C1-1、C8方案,-300目百分數分別約為76、73、70。ZN方案約為-300目占68.4%的漳村煤泥粉。P3為C1-1(-300目占73%)和大同煤粉(DT)各50%,P4為Z2-1(-300目占60%~73%)和大同煤粉40%。阿盟煤(D)仍作參照對象。氧煤燃燒試驗參數和結果見表4-2。
表4-2 氧煤燃燒試驗參數及結果
煤種 |
噴煤量kg/h |
輸煤風量m3/h |
風量m3/h |
固氣比kg/kg |
氧/煤m3/kg |
氧量m3/h |
富氧率% |
風溫℃ |
爐膛壓力,Pa |
煙 氣 成 分,% |
燃燒率% |
校正燃燒率% |
燃燒區(qū)平均溫度℃ |
||||
編號 |
組成% |
H2 |
O2 |
CO |
CO2 |
||||||||||||
Z1 |
漳村,100 |
104.4 |
5.5 |
517.6 |
14.68 |
1.25 |
21.15 |
3.05 |
1031 |
164 |
0.64 |
1.81 |
13.66 |
9.09 |
76.4 |
75.5 |
1446 |
Z2-1 |
漳村,100 |
109.2 |
5.6 |
542 |
15.08 |
1.25 |
21.1 |
2.91 |
953 |
171 |
0.07 |
5.44 |
7.75 |
12.18 |
68.2 |
69.6 |
1402 |
Z7 |
漳村,100 |
93 |
4.8 |
512.8 |
14.98 |
1.39 |
21.1 |
3.07 |
1030 |
151 |
0.12 |
8.15 |
2.4 |
14.85 |
65.8 |
64.9 |
1333 |
C1-1 |
常村,100 |
94.2 |
4.8 |
516.7 |
15.18 |
1.37 |
19.9 |
2.88 |
999 |
165 |
0.28 |
6.26 |
4.19 |
14.27 |
74.9 |
75.1 |
1439 |
C7 |
常村,100 |
92.4 |
4.8 |
510.4 |
14.89 |
1.38 |
19.7 |
2.89 |
996 |
152 |
0.34 |
3.75 |
12.43 |
7.85 |
82.2 |
82.5 |
1478 |
C8 |
常村,100 |
93.6 |
4.8 |
507.3 |
15.08 |
1.37 |
21.1 |
3.11 |
966 |
144 |
0.27 |
6 |
4.86 |
13.61 |
69.9 |
70.5 |
1410 |
P3 |
大同,50 |
100.2 |
5.2 |
504 |
14.9 |
1.28 |
21.15 |
3.13 |
964 |
151 |
1.64 |
1.75 |
8.65 |
12.6 |
76.5 |
77.1 |
1469 |
常村,50 |
|||||||||||||||||
P4 |
大同,40 |
109.8 |
5.6 |
542.4 |
15.16 |
1.24 |
21.1 |
2.91 |
950 |
157 |
0.2 |
6.02 |
11 |
9 |
71.5 |
73 |
1418 |
漳村,60 |
|||||||||||||||||
ZN |
漳村煤泥 |
106.8 |
5.5 |
510 |
15.2 |
1.21 |
21.1 |
3.09 |
952 |
139 |
0.26 |
5.49 |
7.21 |
11.83 |
63.2 |
64.2 |
/ |
D |
阿盟,100 |
103.2 |
5.4 |
531.6 |
14.78 |
1.3 |
21.1 |
2.97 |
1031 |
151 |
0.74 |
4.63 |
12.67 |
7.5 |
66.7 |
66 |
1401 |
氧煤燃燒試驗過程的參數為噴煤量:100kg/h;熱風溫度:1000℃;固氣比:15kg/kg;富氧率:3%。本次試驗供風量為520m3/h,輸煤空氣量為5.0 m3/h~5.5m3/h,供氧量為21m3/h左右。風量、供氧量受系統阻力影響及爐內壓力調整的影響有一定的波動,加之噴煤量的波動,這些都會對煤粉的燃燒有影響。但其本質是氧碳原子比對煤燃燒的影響,即氧氣量/煤氣量(m3/kg)對煤燃燒的影響。試驗的氧/煤比平均為1.30m3/kg,標準離差а=0.0678,變異系數Cv=0.052,說明試驗的氧/煤比約為70%在1.23~1.37間變化,相對誤差約為5%??梢娫囼灥难?、煤量控制較好,氧、煤量的波動對評價煤的燃燒影響不大。固氣比、風溫和富氧率雖也有小的波動,但相對誤差均小于3.5%,為比較各種煤燃燒性能提供了可靠的依據。為增加可比性,根據國內外經驗對各種試驗的風溫和富氧率進行了校正,校正的基準為風溫1000℃,富氧率3%,校正系數為:富氧率±1%→燃燒率±2.0%;風溫±100%→燃燒率±2.5。
所有方案的燃燒試驗都配以熱像儀拍攝分析。得到了全部工況的彩色燃燒狀況圖、燃燒等溫線分布圖和噴煤曲線圖,其中典型圖示于圖4-1至圖4-3。因為對任何溫度分布的等溫線圖的測定都是以14種顏色來區(qū)分溫度的,即同一顏色在不同的圖像的等溫線上代表不同的溫度,因此分析不同圖像等溫線圖時,應從相近的溫度找出對應的代表顏色,然后再比較大于某一顏色(即某一代表顏色)的面積。對C7方案由于熱像儀鏡頭偏離一個角度,使成像偏向噴槍一側,致使圖像右側邊偏暗,等溫線分布圖中高溫區(qū)分布面積略小,但燃燒區(qū)平均溫度仍較高,表明此種煤燃燒性能是很好的。由于燃燒爐窺視孔的故障,未能拍攝到ZN方案的燃燒圖像。從15爐(包括重復試驗)試驗多次取樣分析中,去除干擾較大的爐次及取樣漏氣等爐次,選取10爐測試結果,列于表4-2中。
圖4-1 Z1煤燃燒狀況圖
圖4-2 Z7煤燃燒等溫線分布
圖4-3 ZN噴煤曲線
從各方案燃燒率(校正后)分析、比較綜合如下:
a.漳村、常村煤與阿盟煤燃燒性能比較:漳村、常村煤除Z7方案(-300目占64%)外,燃燒率明顯大于阿盟煤,隨煤粉-300目比例增大,差值增大,二者之差最小為1.47%,最大為15.42%。漳村煤和常村煤比阿盟煤高,著火點比阿盟煤低,所以燃燒性能明顯好于阿盟煤。
b.漳村、常村煤粒度對燃燒性能有較大影響,在本次試驗中,粒度越細,燃燒率越高。圖4-4為煤粉粒度與燃燒率關系圖。漳村煤粉Z1、Z2-1、Z7方案-300目含量分別為74.5%、70%、64%,燃燒率分別為75.52%、69.57%、64.93%。漳村煤粉粒度從-300目占70%提高至74.5%,每提高1%,燃燒率提高1.32%,而-300目含量從64%增至70%,每提高1%,燃燒率僅增加0.77%。C7、C1-1、C8方案常村煤粉-300目含量分別為76%、73%、69%,相應的燃燒率分別為82.48%、75.12%、69.0%。粒度(-300目含量)從73%提高到76%,每提高1%,燃燒率增加2.45%,而粒度(-300目)從69%提高至73%,則每提高1%,燃燒率增加1.15%,可見潞安煤隨著細度提高燃燒率提高得更明顯。
圖4-4 煤粉粒度與燃燒率關系圖
從上述幾種煤燃燒溫度譜線圖和等溫分布圖分析也可得出類似的規(guī)律。Z1、Z2-1、Z7方案燃燒區(qū)平均溫度分別為1446℃、1402℃及1333℃,>1400℃等溫線的面積比例(在等溫線分布圖中分別為粉紅、紅色及黃色區(qū))也從大到小排列。粒度每提高一個百分點,從Z7到Z2-1,燃燒平均溫度提高11.5℃,從Z2-1到Z1約提高9.8℃。C7、C1-1、C8方案燃燒區(qū)平均溫度分別為1487℃、1439℃、1410℃,粒度每提高一個百分點,從C8到C1-1,平均溫度提高8.8℃,從C1-1到C7提高13℃,也說明貧煤、貧瘦煤細度提高后,燃燒性能改善明顯。
c.漳村和常村煤燃燒性能比較:漳村Z1和常村C1-1-300目百分含量為74.5和73.0,相差不大,二種煤粉燃燒率為75.52%和75.12%,差別亦不大。比較Z2-1和C3二個粒度相近煤粉的燃燒率,差別亦不大,說明漳村煤和常村煤燃燒性能相近。
d.漳村、常村配合煤燃燒性能。P3煤為50%C1-1和50%大同煤配合,雖P3的粒度比C1-1粗,但因P3揮發(fā)分(Vd為22.72%)比C1-1(Vd為13.14%)高,著火點比C1-1低,所以燃燒率比C1-1高2個百分點。P4為60%Z2和40%大同煤配合,燃燒率P4比Z1高3.38個百分點。漳村煤和常村煤和揮發(fā)分較高的大同煤配合,可更進一步改善其燃燒性能。
e.漳村煤泥ZN方案粒度比Z2-1略粗,-300目占68.4%,燃燒率比Z2-1低5.37個百分點,為64.20%。因為煤泥大部分為0.5mm以下小顆粒所以磨粉耗功較小。若能找到一種比較經濟的干燥方法,將煤泥用作噴吹原料是合理利用資源的技術措施,建議進行深入研究。
比較貧煤、貧瘦煤熱風富氧和采用分離式氧煤槍富氧對應的燃燒率,可知,當氧氣濃度低于24.5%時,前者略高于后者,當氧氣濃度在24.5%~27.0%范圍內時,前者隨氧氣濃度增加已不再變化,而后者還有較大的增長勢頭;當氧氣濃度高于27.0%時,前者隨氧氣濃度增加開始緩慢下降,后者也增加很平緩。
對于中低變質程度的煤種在熱分解和固定碳燃燒過程中對溫度的要求均較高。當采用分離式氧煤槍時,由于適當地避開了煤粉顆粒的加熱和熱分解過程,顆粒先被熱風迅速加熱并發(fā)生了部分熱分解反應,顆粒溫度已經得到較大的提高,此時再接觸到冷的氧氣,則顆粒表面溫度不會下降太多,足以與氧氣發(fā)生反應。采用分離式氧煤槍且當氧氣濃度低于24.5%時,由于顆粒表面氧氣濃度增加得不明顯,故燃燒效果略低于熱風中富氧的情形。當氧氣濃度在24.5%~27.0%范圍時,燃燒率由于顆粒表面濃度的增加而明顯高于熱風中富氧的燃燒率。當氧氣濃度大于27.0%時,采用分離式氧煤槍富氧的燃燒過程也變?yōu)楸砻娣磻俾氏禂导礈囟葹橄拗骗h(huán)節(jié)的動力學控制過程??梢姡诒驹囼灄l件下,對于貧煤、貧瘦煤,氧氣濃度在24.5%~27.0%時,采用分離式氧煤槍富氧較好;氧氣濃度高于27.0%時,富氧的同時還要相應提高熱風溫度才有效果。
大部分燃燒率變化曲線在氧氣濃度較高時都變得平緩,有些曲線甚至有所下降,即不同煤種采取不同富氧方式燃燒時均存在一最佳的富氧率,亦即最佳的O/C比值,高于此值,既不經濟,燃燒率也不再增加。碳氧反應的機理表明,當顆粒表面氧氣濃度Cb較低時,燃燒為一級反應,即碳表面上不僅氧的溶解順利,固溶絡合也很順利,反應決定于頻率不很大的氧分子撞擊而引起的離解速度,故燃燒率隨著氧氣濃度的增加而提高。當氧氣濃度增加到一定程度,燃燒變?yōu)榱慵壏磻4藭r碳表面上雖然氧分子的撞擊頻率很大,但反應決定于較慢的固溶絡合速度,而與氧氣濃度及氧分子的撞擊頻率無關,即燃燒率不再隨氧氣濃度的增加而提高,甚至可能由于顆粒表面氧分子過高,氧分子在表面吸附太多,抑制了反應產物的逸出,而導致燃燒率的降低。
<4> 不同粒徑煤粉富氧燃燒
為了了解富氧對不同大小顆粒煤粉燃燒效果的影響,分別選取不同粒徑貧煤、貧瘦煤進行試驗。粒徑范圍為150μm~180μm的顆粒在氧氣濃度從21%增加到30%的過程中燃燒率只增加了約3%,結合其工業(yè)分析可以看出,顆粒中的固定碳基本上尚未開始燃燒;粒徑范圍為80μm~120μm的顆粒在氧氣濃度較高時燃燒率開始有較明顯的增加,氧氣濃度大約在26.5%時,固定碳的燃燒量開始明顯增加;粒徑范圍為50μm~70μm的顆粒,在氧氣濃度約為23.5%時,燃燒率即開始顯著增加??梢姡毭?、貧瘦煤煤種不同粒徑的顆粒富氧時,燃燒效果差異很大,粗顆粒由于加熱所需時間長,表面溫度升高得慢,熱分解開始的時間晚,在有限反應空間和一定的停留時間內,只能進行其熱分解過程。因此氧氣濃度的增加加快了揮發(fā)分的燃燒速度。中等顆粒一方面由于表面溫度升高較快,加熱時間較短,熱分解過程可以較早完成,從而有時間進行固定碳的燃燒反應;另一方面,由于其外表面積比粗顆粒明顯增大,顆粒內部微孔及熱分解物質均較少,燃燒以層狀燃燒為主,故外表面積增大即意味著反應有效面積的增大,所以此時增大氧氣濃度即可加快固定碳的氧化反應,不過要到氧氣濃度高于26.5%左右才有效果。細顆粒由于在表面升溫速度及燃燒有效面積兩方面都具有很大優(yōu)勢,所以增加氧氣濃度,對燃燒效果有顯著改善。用此結果還可以從粒徑的角度解釋混合粒度在熱風中富氧燃燒的結果,即由于粒徑越細,固定碳燃燒對應的氧氣濃度越低,所以具有混合粒度的煤粉隨著氧氣濃度的增加,燃燒率逐漸增加。當較細顆粒的固定碳大部分已燒掉,剩余顆粒在實驗條件下由于熱分解尚未完成或燃燒有效面積太低,使得其固定碳無法在氧氣作用下燃燒時,混合顆粒的燃燒率即不再隨著氧氣濃度的增加而增加。氧氣濃度很高時,對燃燒過程還有可能產生前面提到的副作用。對于貧煤、貧瘦煤,粒徑范圍在120μm~180μm的粗顆粒與粒徑范圍為20μm~60μm的細顆粒在氧氣濃度較低時具有基本相同的燃燒率,而粒徑范圍為60μm~90μm的中等顆粒的燃燒率則在整個富氧范圍均低于粗顆粒的燃燒率。這可能是由于大顆粒膨脹造成的豐富的內孔面積及小顆粒較多的外表面積具有的優(yōu)勢使其燃燒率高于相同氧氣濃度下中等顆粒的燃燒率。另外,從粗顆粒和中等顆粒的燃燒率隨氧氣濃度的變化趨勢來看,燃燒率在氧氣濃度較低時增加并不明顯,在氧氣濃度較高時還有所降低,只有氧氣濃度約在24%~27%時燃燒率才有明顯的增加。因此,對于不同煤種和不同粒徑,需要選擇合適的富氧率。
5)回旋區(qū)煤粉燃燒物理數學模型
對回旋區(qū)內煤粉燃燒進行熱態(tài)試驗研究非常困難,關于回旋區(qū)內煤粉的燃燒情況的數值模擬研究不夠深入,這對煤粉噴吹非常不利。搞清楚回旋區(qū)內煤粉燃燒的溫度場、流場、各種成分的百分比以及煤粉的燃燒率,可以對高爐噴煤及其高爐操作提供指導。
由于實際生產中的回旋區(qū)隨操作條件的變化而變化,形狀難以確定。而且現有的回旋區(qū)的研究結果中說法很多,差異很大,沒有形成一套系統的研究理論。我們主要是考慮煤粉在回旋區(qū)內的燃燒狀況,結合fluent給出的算法,模型采用如下假設:
假設回旋區(qū)是一個長方體形狀;
回旋區(qū)中間部分認為是空區(qū),邊緣區(qū)域用多孔介質模擬焦炭,認為多孔介質只起阻力作用,并不參與反應。
按照礦焦比及礦石氧含量,計算出作為還原劑的焦炭質量。其余的焦炭認為是熱源,按照一定的轉換比,將其轉化為煤粉。
將煤粉看作離散相,顆粒-顆粒之間的相互作用、顆粒體積分數對連續(xù)相的影響均未加以考慮。
對回旋區(qū)進行模擬就要建立相應的物理數學模型及給定適當的邊界條件,下面對各模型進行說明。
<1> 數學模型
a.κ-ε模型
熱風從風口以高速噴入回旋區(qū),煤粉也是以高速從支吹管噴入回旋區(qū),為高雷諾數湍流流動。本研究采用雙微分方程模型如下:
(5-1)
(5-2)
在一定假設條件下,燃料、氧化劑及產物由混合分數來描述其質量分數,用f表示。換句話說,混合分數就是在所有組分(CO2、H2O、O2等)里,燃燒和未燃燒燃料流元素(C、H等)的局部質量分數。因為化學反應中元素是守恒的,所以這種方法極好。反過來,質量分數是一個守恒的數量,因此其控制輸運方程不含源項。燃燒被簡化為一個混合問題,并且與非線性平均反應率相關的困難可以避免。一經混合,即可用層流小火焰模型將化學反應模擬成為化學平衡或近化學平衡。
在相同擴散率的假設下,組分方程可轉化為一個單一的關于混合組分f的方程。由于刪去了組分方程中的反應源項,因此f是一個守恒量。由于相同擴散率的假設對層流流動來說還存在疑問,因此對于紊態(tài)對流超過分子擴散的湍流通常是可接受的。平均(時間平均)混合分數方程為:
(5-3)
源項Sm僅指質量反應顆粒(煤粉)傳入氣相中。Suser為自定義源項。
除了解平均混合分數,也要解一個關于平均混合分數均方值的守恒方程
(5-4)
式中:。常數、Cg和Cd分別取0.85,2.86和2.0,Suser為自定義源項。
通過積分拉氏坐標系下的顆粒作用力微分方程來求解離散相顆粒的軌道。顆粒的作用力平衡方程(顆粒慣性力=作用在顆粒上的合外力),在笛卡爾坐標系下的形式(X方向)為:
(5-5)
其中為顆粒的單位質量曳力,其中,其中,u為流體相速度,up為顆粒速度,μ為流體動力粘度,ρ為流體密度,ρp為顆粒密度(骨架密度),dp為顆粒直徑,Re為相對雷諾數(顆粒雷諾數),Fx為其它作用力,這些力中最重要的一項是所謂的“視質量力”和熱泳力等等。
P1輻射模型是P-N模型中的一種。P-N 模型的出發(fā)點是把輻射強度展開成為正交的球諧函數。
(5-6)
其中,Ep為顆粒的等效輻射,ap為顆粒的等效吸收系數。
e.能量方程
求解時以總焓表示的能量方程:
(5-7)
其中:keff是有效導熱系數;Jj是物質j的擴散系數;方程右邊前三項分別代表由于傳質、擴散和粘性耗散導致的能量傳遞。式中Sh包括化學反應熱和定義的其它體積熱源項。
由上述控制方程構成了煤粉在回旋區(qū)的燃燒數學模型。
<2> 煤粉參數和邊界條件
a.煤粉參數
計算中所用煤粉參數如表5-1所示。
表5-1 噴吹煤樣理化性能測定表
煤種 分析項目 |
五陽 |
漳村 |
常村 |
|
成 分 分 析 |
Vdaf |
14.85 |
15.01 |
12.72 |
Cdaf |
93.44 |
93.73 |
91.51 |
|
Hdaf |
4.16 |
3.82 |
4.16 |
|
Ndaf |
1.40 |
1.48 |
1.36 |
|
Odaf |
0.60 |
0.64 |
2.65 |
|
Qnet,ar MJ/kg |
29.50 |
28.23 |
29.44 |
|
真密度 g/cm3 |
1.4 |
1.44 |
1.4 |
|
著火點 ℃ |
372 |
367 |
376 |
|
粒徑<0.74 mm % |
100 |
100 |
100 |
|
平均粒徑 |
2.882 |
2.703 |
4.186 |
上面給出的物理模型和數學模型,只有給出適當的邊界條件才能求解。其中較細的圓柱端面設為煤粉入口,較粗的圓柱端面為空氣入口,與圓柱相對的矩形面設為平面1,兩側的平面設為平面2,底部的平面設為平面3,上面的平面設為平面4,邊界條件如表5-2所示。
表5-2 邊界條件
邊界 |
邊界類型 |
數值 |
煤粉入口 |
速度入口 |
三種煤比 |
空氣入口 |
速度入口 |
根據富氧率確定鼓風量 |
平面1 |
對稱面 |
\ |
平面2 |
對稱面 |
\ |
平面3 |
墻 |
\ |
平面4 |
壓力出口 |
3.5atm |
<3> 數學模型的驗證
為驗證數學模型的準確性,實測了煤粉在天津鐵廠兩座高爐內的燃燒率,并與數學模型的計算值進行了比較。
天津鐵廠共有爐容300立方米到743立方米高爐5座,總容積2600 立方米。全廠5座高爐都噴吹煤粉。噴吹煤粉工藝流程為原煤從煤場通過原料槽和給煤機送到球磨機粉碎,然后由粗粉分離器和細粉分離器分離將粒度合格的煤粉收集到各高爐的風口,經噴槍噴入高爐風口回旋區(qū)。由于高爐噴吹煤粉取得良好經濟社會效益,噴吹量逐年增加,煤質要求更加細化和嚴格。
從1999年開始天津鐵廠5座高爐噴吹潞安煤。取得的技術指標如下:熱風平均富氧1%-2%;平均煤比150kg/t鐵,最高到180kg/t鐵;置換比為0.9;高爐日利用系數達2.5。
我們選取了天津鐵廠的1號高爐和2號高爐作為驗證對象,利用數學模型分別計算出了煤粉在這兩座高爐內的燃燒率,并與實際測量的燃燒率進行了比較。表5-3、表5-4和表5-5分別為天津鐵廠高爐的基本參數和噴吹參數。實際測得的煤粉燃燒率示于表5-6。
表5-3 高爐基本參數
爐號 |
爐容(m3) |
風口個數(個) |
爐缸直徑 (mm) |
爐腰直徑(mm) |
利用系數 (05年1~10月累計) |
|
內徑 |
外徑 |
|||||
1 |
700 |
16 |
6500 |
7600 |
8910 |
2.295 |
2 |
700 |
16 |
6500 |
7600 |
8910 |
2.66 |
表5-4噴吹參數
爐號 |
煤量(t/h) |
煤比(kg/t) |
煤粉粒度 (<200目比例) |
輸煤粉氣固比 |
煤粉出噴煤槍流速 |
煤粉出槍溫度 |
1 |
12~13 |
139.4 |
>70% |
60kg/kg |
10m/s |
30℃ |
2 |
14~15 |
160.3 |
>70% |
60kg/kg |
10m/s |
30℃ |
表5-5風口部位相關參數
爐號 |
風口內徑(mm) |
煤槍內徑(mm) |
直吹管內徑(mm) |
插槍角度(°) |
|
內徑 |
外徑 |
||||
1 |
Φ120×3 |
Φ16 |
Φ160 |
Φ235 |
12 |
2 |
Φ110×13 |
Φ16 |
Φ160 |
Φ235 |
12 |
表5-6 實際測得的煤粉燃燒率
高爐 日期 |
1BF (富氧) |
2BF (富氧) |
2006年2月16日 |
73.33 |
74.86 |
2006年2月17日 |
75.62 |
73.28 |
2006年2月18日 |
71.44 |
74.52 |
2006年2月19日 |
73.97 |
70.31 |
2006年2月20日 |
72.75 |
73.90 |
將天津鐵廠1號高爐和2號高爐的各項參數以及所用煤粉的各項參數輸入到所應用的數學模型中,從而計算出理論煤粉燃燒率,其結果見圖5-1和圖5-2。
圖5-1 天津鐵廠1號高爐富氧條件下的煤粉燃燒率
圖5-2 天津鐵廠2號高爐富氧條件下的煤粉燃燒率
由圖可知利用數學模型計算所得出的煤粉在高爐內的理論燃燒率和實際測量的煤粉燃燒率非常接近,這說明所建立的數學模型比較符合實際,在此數學模型基礎上計算出來的理論值具有工程應用的指導意義。
6)燃燒模型的計算結果與分析
根據上面給出的模型及邊界條件,對三種煤在不同風溫、不同煤比、不同富氧率、不同顆粒、不同灰分的條件下進行了計算,然后分別對一種無煙煤和一種煙煤進行了計算,如表6-1所示,共計計算了116個工況。得到了速度場,溫度云圖、煤粉軌跡、CO濃度云圖以及燃燒率等結果。典型的計算結果示于圖6-1至圖6-9。
煤種 |
煤比(kg/t) |
風溫(℃) |
富氧率(%) |
粒度(μm) |
灰分(%) |
常村煤 五陽煤 漳村煤 |
100 |
900 |
— |
|
|
1100 |
|||||
1250 |
|||||
150 |
900 |
— |
|
|
|
1100 |
|||||
1250 |
|||||
200 |
900 |
1 |
|
|
|
1100 |
3 |
||||
1250 |
5 |
||||
無煙煤 |
150 |
1100 |
|
|
|
煙煤(大友煤) |
150 |
1100 |
|
|
|
常村煤 |
150 |
1100 |
|
106 |
|
75 |
|||||
250 |
|||||
常村煤 |
150 |
1100 |
|
|
9 |
10 |
|||||
11 |
圖6-1 1250℃風溫時速度場 圖6-2 900℃風溫時煤粉軌跡
圖6-3 900℃風溫時溫度云圖 圖6-4 1250℃風溫時CO濃度場
圖6-5不同煤比對下對燃燒率的影響 圖6-6 不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)
圖6-7 煙煤和無煙煤燃燒率對比
圖6-8 不同粒度的燃燒率 圖6-9 灰分對燃燒率的影響
通過計算得到以下結論:
a.三種煤。五陽煤燃燒率最高,其次是漳村煤,常村煤比漳村煤燃燒率低一點,但是差距很小。這種燃燒率的差距主要原因是揮發(fā)分及灰分的影響。
b.煤比。煤比越高燃燒率越低;在富氧1%的情況下,煤比為150kg/t鐵時,理論燃燒溫度最高;主要是因為當煤比太大,而富氧率不高時,煤粉揮發(fā)分析出要吸收熱量,導致風口熱量不足;煤比越高回旋區(qū)內CO濃度越大。
c.富氧。富氧率越高,燃燒率越高,對應的理論然燃燒溫度也越高。富氧率提高,回旋區(qū)內CO濃度成降低趨勢。
d.風溫。風溫提高,燃燒率升高;理論燃燒溫度也隨風溫的提高而顯著升高,而且提高的幅度較大;風溫提高,CO濃度有所增加,但是增加的幅度不是很大。
e.高煤比,高風溫配合高富氧率使回旋區(qū)內理論燃燒溫度最高,燃燒率也是最高的。
f.煙煤和無煙煤。煙煤的燃燒率遠大于無煙煤的燃燒率,主要是因為煙煤的揮發(fā)分比無煙煤大很多;噴吹煙煤時回旋區(qū)內CO濃度,比噴吹無煙煤大很多。
g.粒度。粒度越大燃燒率越低,理論燃燒溫度越低,CO濃度越低,煤粉越不容易擴散;但是當粒度減小到一定程度時,燃燒率變化趨于平緩。
h.灰分。灰分越高,燃燒率越低,理論燃燒溫度也越低。
i.揮發(fā)分和灰分比較。灰分對燃燒率的影響要大于揮發(fā)分的影響;也就是灰分增加一定百分比對燃燒率造成的負影響,要大于揮發(fā)分增加相同百分比對燃燒率的正面影響。
j.通過計算給出了溫度場,濃度場,速度場和煤粉的軌跡;給出了一組比較直觀的圖片。
7)貧煤、貧瘦煤燃燒促進劑研究開發(fā)
<1> 煤粉燃燒促進劑的要求
為提高煤粉燃燒性能,添加燃燒促進劑是一種有效手段。煤粉燃燒促進劑是通過一定的方法混合在煤粉中能夠強化煤粉燃燒,提高燃燒率的單一物質或混合物質。作為高爐噴吹燃燒促進劑應達到以下要求:
a.具有破壞煤的大分子結構的化學性質。煤結構研究表明,煤分子結構屬于復雜的大分子結構類型。燃燒過程是其大分子結構單元之間的橋鍵斷裂的化學過程。因此,燃燒促進劑應對煤的大分子結構有破壞作用,從而促進煤的燃燒。
b.提供活性氧。煤粉燃燒過程首先是揮發(fā)分的燃燒,以后才是殘?zhí)康娜紵?。揮發(fā)性氣體在燃燒過程中消耗了氧,煤粉周圍氧含量降低不利于殘?zhí)康娜紵?。因此,燃燒促進劑應能在一定程度上提供活性氧以補充氧的消耗。
c.燃燒促進劑的熱分解溫度要盡可能與煤粉著火溫度相一致。如果熱分解溫度太高,不能起到促進作用;反之,在較低溫度下就分解,其促燃作用得不到充分發(fā)揮。
d.一般情況下化學物質的熱分解具有吸熱效應,燃燒促進劑在熱分解的過程中同樣需要吸熱,為保證煤粉燃燒釋放出的熱量能夠充分被利用,要求促進劑熱分解時吸熱作用要小,以免過量的熱被促進劑消耗。
e.本試驗研究的燃燒促進劑主要是應用于高爐噴吹用煤,因此必須考慮其對高爐的影響。一些對高爐不利的元素,例如鉀,鈉等元素應被排除在外。
f.添加方便。促進劑要均勻添加到噴吹煤粉之中。 如何結合高爐噴煤制粉、輸送、噴吹等工藝過程,將促進劑加進去是促進劑使用過程中要解決的重要問題。選擇促進劑必須考慮其添加使用的便利性。
g.安全。高爐噴煤工藝對煤粉的爆炸性是有嚴格要求的,而且煤粉制備形成、輸送、噴吹設備內氧含量和溫度都要進行檢測控制。煤粉燃燒促進劑在這些過程中不能導致形成爆炸的因素,如釋放氧氣,提高溫度,產生火花等。
<2> 試驗用的促進劑
促進劑種類繁多,它包括堿金屬、堿土金屬和過渡元素的氧化物、氫氧化物及其鹽類,其中應用最多的是堿金屬、堿土金屬的鹽類。
選用促進劑應盡量做到廢物利用。不少工農業(yè)廢物可能是性能優(yōu)良的促進劑,例如含有大量Ca(OH)2的造紙黑液 、用完廢棄的電石、含有NaOH的石灰水、農家廢棄的草木灰等等,甚至鍋爐渣和水分除渣的廢水,都可用做促進劑,就地取材,因地制宜,設計適合局部地區(qū)使用的促進劑配方是非常重要的。對于高爐噴吹用煤燃燒促進劑,應首先能促進氣相燃燒,加快揮發(fā)分燃燒,迅速補充熱解溫度,提高燃燒溫度。
此次試驗研究選取了一號促進劑,、二號促進劑,三號促進劑,四號促進劑,五號促進劑進行研究,其中靜態(tài)燃燒促進劑為一號促進劑、二號促進劑和三號促進劑;噴吹燃燒促進劑為一號促進劑、 二號促進劑、三號促進劑和四號促進劑;爆炸性能試驗用促進劑為一號促進劑、 二號促進劑、三號促進劑、五號促進劑。
<3> 促進劑對煤粉靜態(tài)燃燒性能的影響
將煤粉放入馬弗爐中靜態(tài)燃燒,然后用灰分失重法計算出煤粉在馬弗爐中的燃燒率。一號促進劑,二號促進劑,三號促進劑三種物質的不同添加比例用于常村煤的燃燒率示于表7-1。
在試驗范圍內,常村煤煤粉的燃燒率與一號促進劑添加量幾乎成線性增加關系。當添加量達到6%時,燃燒率可提高10%以上。添加量較低時,二號促進劑的促燃效果不夠明顯,而當其添加量超過2%時,其促燃作用增強。三號促進劑含量較低時,對煤粉燃燒有一定的促進作用,然后,隨著含量的增加,煤粉的燃燒率迅速降低。對于所試驗的三種促進劑來講一號促進劑助燃效果最好,其次是二號促進劑,三號促進劑效果最差。
表7-1 靜態(tài)燃燒試驗的燃燒率結果
促進劑 |
百分含量 (%) |
燃燒率 |
無 |
|
35.04 |
一號促進劑 |
1 |
36.07 |
一號促進劑 |
2 |
36.68 |
一號促進劑 |
4 |
39.21 |
一號促進劑 |
6 |
40.38 |
二號促進劑 |
1 |
35.73 |
二號促進劑 |
2 |
35.84 |
二號促進劑 |
4 |
39.21 |
二號促進劑 |
6 |
40.13 |
三號促進劑 |
1 |
35.65 |
三號促進劑 |
2 |
35.45 |
三號促進劑 |
4 |
33.08 |
三號促進劑 |
6 |
31.67 |
<4> 促進劑對煤粉噴吹燃燒性能的影響
噴吹燃燒試驗是在如圖7-1所示煤粉燃燒性測試裝置上進行的。 試驗所用的煤為常村煤,試驗內容示于表7-2,其中每個試驗工況試驗2次。
圖7-1 燃燒裝置示意圖
表7-2 噴吹燃燒試驗工況
試驗 序號 |
促進劑 |
百分含量(%) |
|
試驗 序號 |
促進劑 |
百分含量(%) |
0 |
無 |
|
9 |
一號促進劑 |
1 |
|
1 |
四號促進劑 |
1 |
10 |
一號促進劑 |
2 |
|
2 |
四號促進劑 |
2 |
11 |
一號促進劑 |
3 |
|
3 |
四號促進劑 |
3 |
12 |
一號促進劑 |
5 |
|
4 |
四號促進劑 |
5 |
13 |
三號促進劑 |
1 |
|
5 |
二號促進劑 |
1 |
14 |
三號促進劑 |
2 |
|
6 |
二號促進劑 |
2 |
15 |
三號促進劑 |
3 |
|
7 |
二號促進劑 |
3 |
16 |
三號促進劑 |
5 |
|
8 |
二號促進劑 |
5 |
|
|
|
噴吹燃燒試驗的數據見表7-3。煤粉的噴吹燃燒率隨一號促進劑添加量增加而增加,但當一號促進劑添加量較低(<2%)時,燃燒率增加較緩慢,而當其添加量繼續(xù)增加時,煤粉燃燒率可以顯著提高,加入5%的一號促進劑可使燃燒率提高大約25%。與靜態(tài)燃燒相比,煤粉噴吹燃燒所對應的燃燒率較高。
二號促進劑對常村煤粉燃燒有促進效應,且燃燒率隨著二號促進劑添加量增加而增加,當二號促進劑添加量達到5%時,煤粉燃燒率可增加12%。從表7-3可知二號促進劑添加量在2%左右時,其促燃效果最差。
加入1%的三號促進劑時燃燒率能提高6%左右,當增加三號促進劑的添加量時燃燒率明顯下降。
四號促進劑對煤的燃燒促進作用不明顯,并且加入過多四號促進劑使煤的灰分增加,不利于煤粉燃燒,燃燒率也相應下降。其變化趨勢與靜態(tài)燃燒率的變化趨勢基本相同。
表7-3 噴吹燃燒試驗結果
試驗 序號 |
促進劑 |
百分含量(%) |
燃燒率(%) |
|
試驗 序號 |
促進劑 |
百分含量(%) |
燃燒率(%) |
0 |
無 |
|
60.07 |
|
|
|
|
|
1 |
四號促進劑 |
1 |
63.13 |
9 |
一號促進劑 |
1 |
62.04 |
|
2 |
四號促進劑 |
2 |
59.56 |
10 |
一號促進劑 |
2 |
63.07 |
|
3 |
四號促進劑 |
3 |
54.12 |
11 |
一號促進劑 |
3 |
68.55 |
|
4 |
四號促進劑 |
5 |
53.89 |
12 |
一號促進劑 |
5 |
72.66 |
|
5 |
二號促進劑 |
1 |
64.32 |
13 |
三號促進劑 |
1 |
64.24 |
|
6 |
二號促進劑 |
2 |
64.56 |
14 |
三號促進劑 |
2 |
61.34 |
|
7 |
二號促進劑 |
3 |
64.88 |
15 |
三號促進劑 |
3 |
58.12 |
|
8 |
二號促進劑 |
5 |
68.42 |
16 |
三號促進劑 |
5 |
55.98 |
無論是靜態(tài)燃燒試驗還是噴吹燃燒試驗,四種促進劑中一號促進劑的效果最好,在半工業(yè)試驗中加入3%、5%的一號促進劑使常村煤的燃燒率分別提高14%、25%。這主要是由于一號促進劑中的陽離子的促燃作用和促進劑熱分解出活性氧兩者共同作用起到了提高燃燒率的作用。
二號促進劑對常村煤的促燃效果也較好,在半工業(yè)試驗中最多使常村煤的燃燒率提高了10%左右。其原因主要是二號促進劑中的陽離子的促燃作用,因而提高了煤粉燃燒率。
三號促進劑和四號促進劑都有一定的促燃作用,并且都表現在添加量小于2%的情況下,當添加過量時都使得燃燒率下降。這主要是兩方面的原因造成的:第一,三號促進劑和四號促進劑的促燃作用主要是由于其離子交換造成的,并不是靠釋放出活性氧來提高煤粉燃燒率的。這兩種促進劑在高溫下分解量有限,因此添加過量時加重了煤樣的灰分,最終表現為燃燒率下降。第二,由于本次試驗均采用直接添加促進劑的方法,機械混合的分散性很差,以至于這兩種物質促燃效果不明顯,如果采用浸漬加入的方法三、四號促進劑的促燃效果應該要比目前的機械混合好。
<5> 促進劑對煤粉爆炸性能影響的試驗研究
本課題對常村煤粉加入一號促進劑,二號促進劑,三號促進劑,五號促進劑后的爆炸性能在返回火焰測量儀進行試驗,為煤粉燃燒促進劑的工業(yè)應用提供安全性能依據。實驗結果示于表7-4。返回火焰長度由光電轉換器測得后直接將數據傳送給計算機,由計算機記錄并打印出結果,其結果顯示原煤返回火焰長度為零,不具爆炸性。由于此次試驗采用的常村煤揮發(fā)分較低,原煤的返回火焰長度為零;加了一號促進劑,二號促進劑和三號促進劑的煤粉存在返回火焰現象,但最長的火焰長度也不超過10mm,說明不具有明顯的爆炸性,可以保證高爐噴吹的安全可行。
表7-4 添加促進劑后返回火焰長度
促進劑 添加量 |
一號 |
二號 |
三號 |
五號 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2% |
5 |
5 |
5 |
0 |
3% |
10 |
5 |
10 |
0 |
4% |
10 |
10 |
10 |
0 |
5% |
10 |
10 |
10 |
0 |
8)貧瘦煤用于高爐噴吹的工業(yè)性試驗研究
從1999年開始先后在鄂城鋼鐵公司、天鐵冶金集團公司、武漢鋼鐵公司、唐山鋼鐵公司、首鋼集團等鋼鐵公司的煉鐵廠近二十座高爐上進行了長期的工業(yè)試驗。高爐容積有大有小,代表性強,煤比都達到100kg/t鐵以上,高的大于200kg/t鐵。
<1> 天鐵集團煉鐵廠貧煤、貧瘦煤單噴工業(yè)試驗
天鐵集團煉鐵廠共有爐容300立方米到743立方米高爐5座,總容積2600立方米,年生產鐵約250萬噸。從1999年開始高爐噴吹貧煤、貧瘦煤。采取的工藝為原煤從煤場通過原料槽和給煤機送到球磨機粉碎,然后由粗粉分離器和細粉分離器分離將粒度合格的煤粉收集到粉煤倉,再通過倉式泵將煤粉通過輸粉總管道以及煤粉分配器送到各高爐的風口,經噴槍噴入高爐風口回旋區(qū)。
工業(yè)試驗首先在300立方米高爐上進行低比例添加貧煤、貧瘦煤的噴吹試驗,然后逐漸提高添加比例,直至全部采用貧煤、貧瘦煤噴吹,最后擴展至5座高爐全部噴吹貧煤、貧瘦煤。期間配合貧煤、貧瘦煤工業(yè)試驗,結合天鐵高爐噴煤系統的具體情況研發(fā)了高壓容器的充壓和流化均使用氮氣、控制制粉系統氧氣含量、全負壓制粉等適應的噴吹安全技術。
5座高爐全部噴吹貧煤、貧瘦煤后,在熱風平均富氧1%~2%;平均煤比150kg/t鐵,最高到180 kg/t鐵,置換比為0.9以上;高爐日利用系數達到2.5。
<2> 鄂城鋼鐵集團有限責任公司貧煤、貧瘦煤單噴工業(yè)試驗
鄂城鋼鐵集團有限責任公司是湖北省最大的建筑鋼材基地,高爐總容積為1544立方米,1999年開始高爐貧煤、貧瘦煤噴吹試驗。制粉系統采用“風掃磨”流程。噴吹工藝為采用單罐并列、總管加分配器。
鄂鋼煉鐵廠在高爐噴吹過程中,對單噴貧煤、貧瘦煤、單噴無煙煤、噴混合煤等方式的噴吹效果進行了對比試驗與分析。試驗結果表明:單噴吹貧煤、貧瘦煤比其他兩種方式的噴吹效果更為顯著,經濟上更為合理。因此從2001年開始,鄂鋼煉鐵廠高爐噴煤全部采用貧煤、貧瘦煤,年噴煤總量達到30多萬噸。置換比達到0.85,利用系數達到2.4至2.66。
<3> 武鋼煉鐵廠貧瘦煤與無煙煤混合噴吹工業(yè)試驗
武鋼煉鐵廠有高爐5座,總容積為10949立方米。噴吹工藝流程原為無煙末煤場通過原料槽和給煤機送到球磨機粉碎,然后由粗粉分離器和細粉分離器分離將粒度合適的煤粉收集到粉煤倉,再通過倉式泵將煤粉通過輸粉管道以及煤粉分配器送到各高爐的風口,經噴槍噴入高爐風口回旋區(qū)。
武鋼技術中心根據貧煤、貧瘦煤的燃燒特性和安全特性,確定了貧瘦煤配煤比例按10%、20%、30%逐步提高,最高為40%,混合煤粉的揮發(fā)分不大于12%,進行了一系列的工業(yè)性試驗。
混合煤噴吹工業(yè)試驗是將混合煤粉制備好后,送到高爐噴吹站進行噴吹?;旌厦悍塾芍品坶g的倉式泵送到高爐噴吹站的過程中沒有出現輸送困難或管道堵塞及輸粉管道壓力大幅波動的異常現象。這說明混合煤粉的輸送性能比較好。
高爐噴吹站在試驗期間,噴吹壓力穩(wěn)定,噴吹罐出煤速度穩(wěn)定,噴煤槍噴煤順暢,混煤噴吹試驗期間未出現噴煤槍堵塞,燒毀的故障,同樣反映出混合煤粉良好的流動性。
試驗期間將考察選取的煤樣進行了顯微結構分析和工業(yè)成分分析,在此基礎上進行了不同貧瘦煤配比混煤的哈氏可磨性試驗、不同配比混合煤粉的爆炸性試驗、不同配比混合煤粉的最低著火溫度試驗等。通過考察噴吹貧瘦煤過程中的工況、主要的技術指標以及經濟效益的計算與分析,可以得出貧瘦煤適用于高爐噴吹,是一種優(yōu)良的煤種。通過以上試驗可得出如下結論:
a.從煤質分析可以看出潞安貧瘦煤和鶴壁貧瘦煤都是低揮發(fā)分、低灰分、低硫的優(yōu)質貧瘦煤,焦作無煙煤是一種低灰分、低硫的無煙煤,將此兩種煤粉混合噴吹是可行的。
b.隨著貧瘦煤在混煤比例中的增加,可磨性逐漸變好,在貧瘦煤不同的配比時,各種貧瘦煤對混合煤的可磨性的提高能力是不一樣的。
c.焦作無煙煤無爆炸性,潞安常村貧煤、漳村貧瘦煤、鶴壁四礦貧瘦煤、鶴壁六礦貧瘦煤都為弱爆炸性的貧瘦煤。隨著貧瘦煤配比的增加,混合煤的爆炸性逐漸有所升高,若貧瘦煤的混合比例不超過40%,其混合煤在制粉和噴吹過程中是不會出現爆炸性的。
d.以最低著火溫度為393℃的焦作無煙煤為基礎,隨著貧瘦煤的配比增加,最低著火溫度逐漸降低。
e.混煤噴吹有利于提高球磨機的生產能力,降低制粉能耗,此次試驗在嚴格限制球磨機產量的情況下,球磨機臺時產量最高增加了15%,在正常生產情況下,當貧瘦煤混合比為30%時,球磨機產量可提高20%~30%;混煤粉在輸送和噴吹過程中性能優(yōu)良,說明該混合煤粉具有較好的流動性;混煤噴吹較原無煙煤噴吹更有利于提高噴煤量,降低焦比,提高置換比,4#高爐和5#高爐焦比分別下降了17.23kg/t鐵和8.44kg/t鐵,噴煤置換比分別提高了5%和7%。
(3)特點:與當前國內外同類技術主要參數、效益、市場競爭力的比較
我國高爐過去常噴吹無煙煤。對無煙煤的噴吹性能進行研究表明,無煙煤具有固定碳高、熱值高、置換比高、安全性好等優(yōu)點以及著火溫度高、燃燒性較差、燃燒率相對低等缺點,且我國無煙煤儲量少,造成無煙煤供不應求,價格持續(xù)升高。因此,全噴無煙煤將面臨著煤源缺乏、可選擇性差、燃燒率低以及爐內未燃煤粉難消化等難題。目前我國噴吹無煙煤的高爐噴煤量少,效益不高,從而影響了無煙煤作為高爐噴吹用煤的效果與前景。貧煤、貧瘦煤與無煙煤相比具有著火溫度低、燃燒性好、可磨性(HGI)高、硫分低、發(fā)熱量高等優(yōu)點,由于其揮發(fā)分、燃燒率都比無煙煤高,所以吸熱量和要求的熱補償量比無煙煤多。如表1和圖1所示。
表1 無煙煤與貧煤、貧瘦煤的各項噴吹性能比較
|
無煙煤 |
貧煤、貧瘦煤 |
可磨性HGI |
50~70 |
86~93 |
揮發(fā)分 |
4.49%~11.00% |
12.72%~15.01% |
置換比 |
0.8~0.9 |
大于0.9 |
硫分 |
0.60%~2.90% |
0.30%~0.50% |
著火點 |
360~420℃ |
350~360℃ |
發(fā)熱量 |
25000kj/kg~32500kj/kg |
6000kj/kg~6300kj/kg |
固定碳 |
80%左右 |
76.8%~79.2% |
灰分 |
12.46% |
11%~13% |
圖1 無煙煤和高爐噴吹貧煤貧瘦煤的相關技術參數比較圖
1989年鞍鋼進行了大量基礎研究,并對噴煤工藝進行了全面的技術改造,解決了噴吹高揮發(fā)性煙煤的安全技術問題。1991年寶鋼引進日本噴吹煙煤技術,從此噴吹煙煤的鋼鐵企業(yè)逐漸增加。研究和應用實踐表明高揮發(fā)分煙煤爆炸危險性大,安全設施投入大,而且在噴槍頭及風口管壁上易粘附結渣。因此,我國發(fā)展噴吹煙煤和無煙煤的混合煤。由于混煤比例和性質是各個鋼鐵廠根據自己的高爐技術條件和原料條件確定的,沒有統一標準,無法逐一比較。
國外高爐風溫水平高,并且均具備一定程度的富氧,高爐提供熱補償的能力強,因此有條件噴吹高揮發(fā)分煙煤。其研究方向主要針對如何提高煙煤的利用效率。我國高爐的原燃料質量和提供熱補償能力這兩方面均低于國外,沒有條件完全噴吹高揮發(fā)分煙煤。在研究開發(fā)方面,國內外關于高爐噴煤的理論與技術研究主要集中在對無煙煤和高揮發(fā)分煙煤的性能研究領域。在已公開發(fā)表的文獻和專利中有噴吹粉煤和細鐵礦石的貧煤、貧瘦煤燃燒性能以及噴吹合理粒徑、噴吹過程常規(guī)燃燒和富氧燃燒研究成果、高爐回旋區(qū)狀態(tài)的數學模型;噴吹粉煤和細鐵礦石的高爐回旋區(qū)狀態(tài)的數學模型;高爐回旋區(qū)粉煤燃燒的理論分析;基于多相流概念的煉鐵高爐瞬時數學模型;模擬高爐回旋區(qū)噴吹粉煤流和粉煤燃燒的三維數值模擬;在熱空氣流中添加化學燃燒助劑對粉煤的熱解影響;高爐噴吹單粉煤燃燒效率的改進及燃燒機理,以及采用氧擴散控制燃燒率等問題;在試驗高爐上進行風口富氧和800~1000℃情況下粉煤噴吹燃燒試驗,以獲取粉煤的燃燒效率等等方面的研究。
而在噴吹貧煤、貧瘦煤的研究方面,目前的研究主要集中在對貧煤、貧瘦煤的煤質特性分析和市場前景分析兩方面,尚無針對高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的系統研究。
本項目系統地研究了貧煤、貧瘦煤的顯微結構、燃燒性能、輸送性能、安全性能,創(chuàng)建了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的系列集成技術,為高爐噴吹貧煤、貧瘦煤提供了完善的基礎技術數據,填補了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤煤種中基礎技術數據方面的空白。系統地研究了貧煤、貧瘦煤噴吹安全行為研究,開發(fā)了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤安全監(jiān)控系統,解決了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的安全瓶頸問題。創(chuàng)建了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤風口回旋區(qū)燃燒數學模型,可以系統地預測回旋區(qū)速度、溫度、一氧化碳濃度以及煤粉燃燒率,并在高爐上得到了實際應用,可廣泛用于不同高爐噴吹貧煤、貧瘦煤確定噴煤指標、優(yōu)化噴煤操作工藝,大量節(jié)省高昂的工業(yè)試驗費用。開發(fā)成功了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤的專用燃燒促進劑??萍疾樾卤砻鳎陨涎芯繃鴥韧馍袩o類同報導。
過去,在煤炭與冶金行業(yè)貧煤、貧瘦煤被認為只宜用作動力煤,價格低廉。經過本項目基礎研究開發(fā),發(fā)現其是一種優(yōu)質的高爐噴吹煤種,并且形成了完善的噴吹工藝和安全控制系統,因此得到冶金行業(yè)的廣泛歡迎。煤炭行業(yè)也由此得到了巨大的經濟效益。2006年僅潞安集團生產貧煤、貧瘦煤590萬噸,產生經濟效益11.1億元。由于貧煤、貧瘦煤的可磨性好,燃燒性好,爆炸性弱,制粉成本低,置換比高,安全設施投入少,因此冶金行業(yè)噴吹貧煤、貧瘦煤的效益優(yōu)于噴吹無煙煤與混合煤。自2003年以來潞安生產的噴吹煤共為冶金行業(yè)增加了50億元的效益。(圖2顯示了近三年武鋼、天鐵和鄂鋼采用貧煤、貧瘦煤高爐噴吹后新增經濟效益情況。)
我國約有1500億噸的貧煤、貧瘦煤資源,冶金行業(yè)每年的噴吹煤需求量在6000萬噸以上,因此貧煤、貧瘦煤擁有巨大的市場競爭力。
圖2 武鋼、天鐵和鄂鋼采用貧煤、貧瘦煤后新增經濟效益
(4)應用情況
潞安礦業(yè)集團1997年開始研究開發(fā)高爐噴吹貧煤、貧瘦煤技術以來,先后在鄂鋼、天津鐵廠、唐鋼、武鋼等企業(yè)進行工業(yè)性試驗取得成功后,目前已在全國20余家鋼鐵公司大面積推廣應用,并銷售到日本、韓國等國外的一些鋼鐵公司。
潞安貧煤、貧瘦煤儲量大,質量穩(wěn)定,2006年生產煤炭3000余萬噸,可為高爐噴吹用煤提供穩(wěn)定的優(yōu)質產品。2002年——2006年潞安銷售噴吹煤產品1279.45萬噸,應用該項技術,晉東南地區(qū)的郭莊煤礦、襄垣煤礦等地方煤炭企業(yè)也生產銷售貧煤、貧瘦煤產品。將低價位的煤變成了高附加值的產品,為企業(yè)帶來巨大的經濟效益。
鋼鐵企業(yè)推廣應用高爐噴吹貧煤、貧瘦煤技術,大大降低了制粉能耗,有利于提高噴煤量,降低焦比,從而降低煉鐵成本。據測算,2006年全國高爐噴吹貧煤、貧瘦煤1156萬噸,每噸鐵節(jié)約成本70.95元,取得經濟效益50余億元。通過高爐噴吹貧煤、貧瘦煤實踐表明,各項技術指標滿足高爐噴吹的要求,并有利于控制環(huán)境污染,是一種理想的高爐噴吹用煤。
我國是煉鐵大國,年噴煤量持續(xù)快速增長,預計將達到每年6000萬噸。同時我國有約1500億噸的貧煤、貧瘦煤儲量,貧煤、貧瘦煤高爐噴吹技術產品的開發(fā)成功,為資源豐富的低價值煤帶來高附加值的巨大市場空間,通過技術的轉讓和輻射,對于我國節(jié)約焦煤戰(zhàn)略資源,實現煉鐵工業(yè)結構優(yōu)化,提高鋼鐵質量,節(jié)能降耗具有重大的促進作用。因此,該成果具有非常廣闊的推廣應用前景。
發(fā)現、發(fā)明及創(chuàng)新點:(1)第一次對貧煤和貧瘦煤的理化性能、顯微結構、噴吹性能以及輸送性能進行全面的研究與分析,豐富了高爐噴吹用煤的技術數據;成功地將貧煤、貧瘦煤開發(fā)成為優(yōu)質噴吹煤。
(2)首次系統地確定了貧煤、貧瘦煤爆炸行為參數,研究了煤比、富氧、風溫等噴煤工藝因素對貧煤、貧瘦煤爆炸行為的關系,揭示了貧煤、貧瘦煤噴吹安全行為特征,開發(fā)了貧煤、貧瘦煤噴吹安全監(jiān)控平臺,形成了系統的貧煤、貧瘦煤噴吹安全控制技術。
(3)采用紅外熱像等先進的實驗手段,對貧煤、貧瘦煤在高爐內的燃燒方式、常規(guī)燃燒以及富氧燃燒進行了系統研究,首次揭示了貧煤、貧瘦煤噴吹燃燒特性。
(4)首次建立了高爐噴吹貧煤、貧瘦煤煤粉在風口回旋區(qū)的燃燒數學模型,實現了對不同成分、不同粒徑的貧煤、貧瘦煤煤粉在不同風溫、煤比、富氧率條件下風口回旋區(qū)的軌跡、速度場、溫度場、CO濃度場以及燃燒率進行定量預測,為指導冶煉行業(yè)各種高爐噴吹貧煤、貧瘦煤操作和工藝優(yōu)化提供了技術手段。
(5)首次研制成功了提高貧煤、貧瘦煤煤粉燃燒效果的五種促進劑,并在不同添加比例條件下對貧煤、貧瘦煤煤粉進行了靜態(tài)燃燒、噴吹燃燒試驗以及爆炸性試驗進行了系統研究。
應用情況:潞安礦業(yè)集團1997年開始研究開發(fā)高爐噴吹貧煤、貧瘦煤技術以來,先后在鄂鋼、天津鐵廠、唐鋼、武鋼等企業(yè)進行工業(yè)性試驗取得成功后,目前已在全國20余家鋼鐵公司大面積推廣應用,并銷售到日本、韓國等國外的一些鋼鐵公司。
潞安貧煤、貧瘦煤儲量大,質量穩(wěn)定,2006年生產煤炭3000余萬噸,可為高爐噴吹用煤提供穩(wěn)定的優(yōu)質產品。2002年——2006年潞安銷售噴吹煤產品1279.45萬噸,應用該項技術,晉東南地區(qū)的郭莊煤礦、襄垣煤礦等地方煤炭企業(yè)也生產銷售貧煤、貧瘦煤產品。將低價位的煤變成了高附加值的產品,為企業(yè)帶來巨大的經濟效益。
鋼鐵企業(yè)推廣應用高爐噴吹貧煤、貧瘦煤技術,大大降低了制粉能耗,有利于提高噴煤量,降低焦比,從而降低煉鐵成本。據測算,2006年全國高爐噴吹貧煤、貧瘦煤1156萬噸,每噸鐵節(jié)約成本70.95元,取得經濟效益50余億元。通過高爐噴吹貧煤、貧瘦煤實踐表明,各項技術指標滿足高爐噴吹的要求,并有利于控制環(huán)境污染,是一種理想的高爐噴吹用煤。
我國是煉鐵大國,年噴煤量持續(xù)快速增長,預計將達到每年6000萬噸。同時我國有約1500億噸的貧煤、貧瘦煤儲量,貧煤、貧瘦煤高爐噴吹技術產品的開發(fā)成功,為資源豐富的低價值煤帶來高附加值的巨大市場空間,通過技術的轉讓和輻射,對于我國節(jié)約焦煤戰(zhàn)略資源,實現煉鐵工業(yè)結構優(yōu)化,提高鋼鐵質量,節(jié)能降耗具有重大的促進作用。因此,該成果具有非常廣闊的推廣應用前景。
經濟效益: 單位:萬元人民幣 |
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項目總投資額 |
280.00 |
回收期(年) |
1.00 |
|
年 份 |
噴吹煤總銷量 |
平均單價 |
取得經濟效益 |
其他 |
2004 |
239.54萬噸 |
299.76元/噸 |
24903.42萬元 |
|
2005 |
285.11萬噸 |
380.63元/噸 |
35885.88萬元 |
|
2006 |
590.60萬噸 |
423.35元/噸 |
111304.12萬元 |
|
2007 |
700.8萬噸 |
485.58元/噸 |
117821.01萬元 |
|
2008 |
695.4萬噸 |
824.73元/噸 |
301569.4萬元 |
|
累 計 |
2511.45萬噸 |
|
591483.83萬元 |
|
社會效益:貧煤、貧瘦煤高爐噴吹技術的研究成果對貧煤、貧瘦煤在高爐上的推廣應用起到了巨大的促進作用,為科學合理利用國家資源、提高煤炭企業(yè)經濟效益和冶金企業(yè)經濟效益奠定了堅實的技術基礎,促進了煤炭行業(yè)和冶金行業(yè)的技術進步。研究成果對于我國開發(fā)利用煤炭資源、調整煤炭產品結構,開拓煤炭應用市場、穩(wěn)定高爐噴吹煤源、提高噴煤效益、降低焦炭消耗、減小環(huán)境污染,具有巨大的社會效益和環(huán)境效益。
獎勵情況:
獲獎時間 |
獲項名稱 |
獲獎等級 |
授獎部門(單位) |
2004.3 |
貧瘦煤用于 高爐噴吹技術開發(fā)與應用 |
煤炭工業(yè)十大 科學技術成果獎 |
中國煤炭工業(yè) 技術委員會 |
2004.12 |
潞安煤用于 高爐噴吹技術開發(fā)與應用 |
特等獎 |
中國煤炭工業(yè)協會 中國煤炭學會 |
2005.02 |
潞安煤用于 高爐噴吹技術開發(fā)與應用 |
一等獎 |
山西省科技廳 |
2006.11 |
高爐噴吹貧煤、貧瘦煤 燃燒技術研究 |
一等獎 |
中國煤炭工業(yè)協會 中國煤炭學會 |
2006.12 |
高爐噴吹貧煤、貧瘦煤 安全行為研究及其應用 |
一等獎 |
國家安全監(jiān)督管理總局 |
2007.12 |
貧煤、貧瘦煤 高爐噴吹技術開發(fā)與應用 |
二等獎 |
國家科學技術部 |
專利情況:“用于高爐噴吹的貧瘦煤的優(yōu)化處理方法”項目成功獲得國家專利號(中國 ZL200410030866.3)
圖6-5 不同煤比下溫度對燃燒率的影響 圖6-6
不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)
圖6-5 不同煤比下溫度對燃燒率的影響 圖6-6
不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)
圖6-5 不同煤比下溫度對燃燒率的影響 圖6-6
不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)
圖6-5 不同煤比下溫度對燃燒率的影響 圖6-6
不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)
圖6-5 不同煤比下溫度對燃燒率的影響 圖6-6
不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)
不同風溫下富氧率對燃燒率的影響(煤比為200kg/t鐵)