厚煤層一次采全高綜采開采技術
一、立項原因及背景
煤炭是我國的支柱能源,隨著煤炭工業(yè)的迅速發(fā)展,大采高作為一個相對的概念,在開采高度的上限一直在變化著,并沒有一個較為嚴格的限定。眾所周知,厚煤層開采方法有三種:分層綜采、放頂煤綜采和大采高綜采,目前礦井一般采用分層不鋪網(wǎng)綜采工藝,頂分層開采后,下分層還要根據(jù)頂板的自然條件下的再生穩(wěn)定性,另行研究開采方法和工藝,因下分層開采潛在風險大、穩(wěn)定時間長、開采難度大等不利因素,極易造成大量煤炭資源損失浪費,分層開采造成工序復雜、效率低、生產(chǎn)成本高,嚴重影響經(jīng)濟效益。厚煤層一次采全高綜采(既綜采大采高)時世界煤炭井工生產(chǎn)技術主要競爭領域,其主要具有以下三點優(yōu)勢:(1)實現(xiàn)先進采煤技術現(xiàn)代化水平,促進煤炭工業(yè)發(fā)展;(2)實現(xiàn)高產(chǎn)高效,提高經(jīng)濟效益的保障;(3)實現(xiàn)高質(zhì)量煤炭,有效提高回收率。由于大采高綜采資源回收率高,煤炭質(zhì)量好,能實現(xiàn)高產(chǎn)高效,經(jīng)濟效益好,因此,綜采大采高已成為厚煤層開采工藝的重要發(fā)展方向之一,同時也是在適應的厚煤層條件下首選地采煤方法。
南山井12#層402盤區(qū)為厚煤層,設計為兩翼開采,其中西翼煤層厚度4m以內(nèi),已經(jīng)使用ZZS6000/17/37液壓支架及配套設備開采完畢;東翼煤層厚度3.7—6m,如果與西翼使用同類綜合配套設備開采,將會造成很大的資源浪費。為此,必須配置一套適應該區(qū)域煤層厚度范圍綜采設備,以提高資源回收率。我礦根據(jù)地質(zhì)煤層條件多方考察、調(diào)研、研究,與山西平陽重工、上海天地公司(大同同力煤機裝備有限公司)共同合作,配置了一套適應該區(qū)域綜合條件的一次采全高綜合機械化開采設備并取得成功,在不斷的生產(chǎn)過程中總結(jié)出一系列的生產(chǎn)工藝。
二、成果內(nèi)容、創(chuàng)新點
1、準備及穩(wěn)裝
大采高的準備首先在我礦進行了地面三機配套設備試運轉(zhuǎn),試運轉(zhuǎn)取得成功后設備下井成了一個難題,該面于2011年4月開始準備工作,準備初期,面對該工作面設備特別大、特別重的特點(支架49噸/架,機組150多噸),我礦召集專業(yè)技術人員對設備下井進行了專題會研究,決定改變原有老方法、老思路,使用德國JND M63D型風吊(又稱“氣動葫蘆”)代替原有的倒鏈(又稱“手拉葫蘆”)進行施工,8210工作面支架共98架。通過使用氣動葫蘆安全、可靠、高效,組裝98架支架只用了25天的時間,既節(jié)省了工人勞動量,也為大采高投產(chǎn)提前了約15天的,為全礦帶來了巨額的經(jīng)濟效益。
(1)JND M63D型氣動葫蘆的技術參數(shù)
JND M63D型氣動葫蘆的技術參數(shù):
起重能力(噸) |
3/6 |
鏈條數(shù)量 |
1/2 |
馬達輸出量(千瓦) |
1.3 |
氣壓(千帕) |
400 |
起吊速度(米/分) |
滿載2.2/1.1 ; 空載5/2.5 |
滿載下降速度(米/分) |
6/3 |
滿載耗氣量 提升/下降(立方米/分) |
2.2/3.2 |
標準載重時噸位(千克) |
100 |
鏈條尺寸(毫米) |
13×36 |
一米鏈條重量(千克) |
3.8 |
標準起吊(米) |
5/2.5 |
(2)JND M63D型氣動葫蘆的工作原理
氣動葫蘆總共由三部分組成:
①起吊機構 ;
②行走機構 ;
③配氣系統(tǒng);
起吊機構包括氣動馬達、行星減速器、吊掛總成、制動器、起重鏈條、吊鉤總成和主控閥。起吊機構通過控制主控閥,來實現(xiàn)起吊重物的升、降,通過開閉制動器達到起升、下降定位制動.確保起吊作業(yè)的安全,起吊機構整體可固定使用,也可置于行走機構下方移動使用.
行走機構采用氣動行走小車,由主動車輪、被動車輪、墻板組成,通過主控閥控制氣動馬達、行星減速器驅(qū)動主動車輪行走,實現(xiàn)起吊重物的水平移動。
配氣系統(tǒng)是以壓縮空氣作為動力源,控制氣路操縱葫蘆的起升和行走,在煤礦井下使用中可通過空壓機提供動力來源。
(3)JND M63D型氣動葫蘆在井下使用
JND M63D型氣動葫蘆安裝于我礦8210工作面尾巷5210巷距工作面30米的位置,挑頂留出足夠的起吊高度。具體安裝方法為:在頂板上打一定數(shù)量的錨索,將工字鋼通過環(huán)鏈固定于錨索上,共需2根3米左右的工字鋼,每根工字鋼約需10組(共20根)錨索。然后將JND M63D型氣動葫蘆通過鋼絲繩固定在工字鋼上(共需4臺氣動葫蘆,每根工字鋼上固定2臺)。安裝的關鍵之處在于:工字鋼垂直順槽固定,調(diào)節(jié)2根工字鋼的間距和支架頂梁展開時吊耳間距相符;然后調(diào)節(jié)好2臺氣動葫蘆間距正好滿足支架頂梁吊耳的間距(約1.5米),每根工字鋼的具體安裝示意圖如圖1所示。
圖1 井下安裝示意圖
氣動葫蘆與傳統(tǒng)的倒鏈(又名“手拉葫蘆”)相比,具有明顯的優(yōu)越性:
1. 可以連續(xù)不斷的高頻率作業(yè)。
2. 升降速度可以隨意調(diào)整,也可無級變速。
3. 無火花,徹底解決了起重設備的防爆問題。
4. 可在高溫、高粉塵、腐蝕性強的作業(yè)環(huán)境下工作。
5. 體積小,重量輕,安裝使用方便。
6. 自鎖性能好,安全可靠。
7. 操作簡單,維護方便,維修配件少,維修周期長。
8.節(jié)省能源,動力采用壓縮空氣無介質(zhì)泄露無環(huán)境污染可做利清潔化生產(chǎn)。
9.可以連續(xù),頻繁作業(yè),作業(yè)穩(wěn)定可靠。
10.起升機構具有過載保護裝置,保證減速器工作正常。
11.制動迅速可靠,保證安全生產(chǎn)。
12.降低工人勞動強度,工作效率高。
(5)創(chuàng)新點
氣動葫蘆具有良好的防爆性能,以壓縮空氣作為動力源,控制氣路操縱葫蘆的起升和行走,在煤礦井下使用中可通過空壓機提供動力來源,做到了低能耗、高效率。而且還具有斷氣保護功能,在突然斷氣情況下,保證工件不下降、掉落。同時配合各種非標夾具,氣動葫蘆可以實現(xiàn)起吊各種形狀的工件,安裝形式可以配合懸臂吊或?qū)к墎韺崿F(xiàn)移動,是企業(yè)安全生產(chǎn),提高效率,降低成本畢不可少的設備。
(6)經(jīng)濟效益
如果使用原始倒鏈施工,不僅施工強度大,而且工期保守估計至少得2個月,使用該風吊施工不僅施工強度大大降低,而且整個面準備工作縮短至45天,為大采高投產(chǎn)提前了至少15天,按大采高平均日出煤量6000噸計算,風吊的使用直接為我礦今年帶來的經(jīng)濟效益為6000×15×700=63000000元。實踐證明,氣動葫蘆的嘗試使用對我礦生產(chǎn)來說,不僅帶來了高效益,更重要的是它真正做到了安全、低能耗、高效率,可以說,氣動葫蘆是煤礦安全生產(chǎn),提高效率,降低成本必不可少的設備。
2、8210工作面開采采煤方法及礦壓顯現(xiàn)
根據(jù)礦井煤層的賦存條件和地質(zhì)特征及該煤層的賦存較為穩(wěn)定。煤層傾角變化不大,平均6°,煤厚平均厚度為5.7m,屬厚煤層,結(jié)合以上因素和周圍鄰近礦井的實際采煤經(jīng)驗,采用端頭斜切進刀,走向長壁后退式采煤方法。
據(jù)煤層的賦存情況及設備的性能,規(guī)定采高3.5m—5.5m,煤厚大于5.5m時見頂留底,當煤厚達不到3.5m時,須見頂起底,保證采高。
根據(jù)設備性能和技術參數(shù)確定循環(huán)進度為0.865m。
工作面落煤與裝煤由一臺MG1100/2760—GWD型雙滾筒采煤機完成,采用單向割煤方式,采煤機從尾向頭割實刀,從頭向尾返空刀,沿工作面往返一次進一刀,采煤機裝割剩的浮煤在移溜時裝入溜內(nèi),刮板輸送機外面的浮煤由人工清理。
(1)開采工藝
工藝順序:落煤、裝煤—移架—推移工作面刮板運輸機及轉(zhuǎn)載機—縮皮帶
采煤機進刀方式如圖2-2所示,正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖2-3所示
圖2-2采煤機進刀方式圖
圖2-3正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖
(2)循環(huán)進度
采煤機每割一刀為一個循環(huán),循環(huán)進度0.865m。
(3)礦壓顯現(xiàn)
①當工作面平均推進10米,2011年6月27日直接頂?shù)谝淮未竺娣e垮落,煤壁片幫0.2米左右;采空區(qū)1#—67#跟架塌落,67#—80#塌落2—3米,80#—尾沒塌。
②當工作面平均推進到36米時,2011年7月3日,工作面老頂?shù)谝淮巫冃问Х€(wěn),工作面老頂初次來壓,15#—60#安全閥開啟,工作面14#—47#機道頂板缺開,30#—60#最大工作阻力顯示42Mpa,煤壁片幫0.3米左右。古塘全部塌落。
2011年7月3日壓力曲線圖
③當工作面采至160米時,2011年7月28日,工作面周期來壓,40#架—80#架礦壓顯現(xiàn)明顯,安全閥開啟多次,最大工作阻力顯示42Mpa。
2011年7月28日壓力曲線圖
④9月8日夜班5210巷推采至286米時,超前90米范圍煤柱側(cè)出現(xiàn)炸幫及底鼓現(xiàn)象,9月16日早班5210巷推采至330米時,5210巷超前90米范圍煤柱側(cè)再次出現(xiàn)炸幫及底鼓現(xiàn)象。兩次周期來壓工作面40#—80#架壓力顯現(xiàn)明顯,安全閥多次開啟,最大工作阻力顯示43—45Mpa。
2011年9月8日壓力曲線圖
2011年9月16日壓力曲線圖
⑤防治應力集中及過上覆煤柱安全技術措施
5210巷煤柱側(cè)炸幫區(qū)域
(1)護幫網(wǎng)炸下區(qū)域,按原支護設計恢復支護。
(2)煤體松動和錨桿失效的區(qū)域放網(wǎng),重新補支護。
(3)300米—380米范圍增加一排護幫錨索,要求頂板向下1.5米施工,錨索長4米,仰角25°,間距3米。
(4)300米—400米靠近煤壁支設一排木點柱,間距1.5米,木柱直徑不小于200mm。
(5)5210巷地鼓區(qū)域:清理起底后凈高保證不低于3.3米。
(6)超前支護: 5210巷更改為50米雙排。間距1.5米,排距2米。
⑥5210巷煤柱側(cè)施工卸壓孔,施工要求:
(1)前期施工范圍為480米—590米。
(2)卸壓孔?108mm,孔深10米,兩排布置。具體如圖所示。由地質(zhì)科鉆探隊負責施工。
⑦工作面5210巷頂?shù)装逡平坑^察
(1)采用宏觀觀察,礦壓觀察工三班進行礦壓觀察。
(2)對進出上覆9#層實體煤柱區(qū)域安裝頂板離層監(jiān)測儀觀察,具體如平面圖所示。
⑧9月16日再次出現(xiàn)炸幫底鼓安全技術補充措施:
(1)350米—600米靠近煤柱側(cè)支設一排木點柱,間距0.5米,煤柱側(cè)用木板背實,高度不小于1.5米,木柱直徑不小于200mm。
(2)5210巷350米至600米頂板打錨索吊梁,吊梁平行工作面,錨索長8米,梁長4.2米,燙眼,眼距3米。梁間距2.5米,其中350米—406米處、512米—572米梁間距1.5米。
(3)5210巷超前支護調(diào)整為3排50米,當工作面采至500米時,超前支護調(diào)整為3排60米。間距1.5米,排距1米。
(4)2210巷350米至600米頂板打錨索吊梁,吊梁平行工作面,錨索長8米,梁長4.5米,燙眼,眼距3.5米,梁間距3米。
(5)加強工作面初撐力管理,保證乳化濃度達到3%—5%,初撐力達到規(guī)定值的80%,每班安排專人不間斷升覆支架。及時更換支架損壞的液管,閥類等。
(6)采高控制在5米左右。
(7)加強礦壓觀察力度及來壓預測預報。
(8)加強設備檢修力度,提高開機率,保證工作面正常推采。
(9)通風區(qū)做好5210巷大面積片幫垮落造成安全出口不暢通的應急準備。
(10)安監(jiān)站加強5210巷日?!八奈灰惑w”檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。
(11)要求5210巷施工的隊組嚴格干部跟班上崗制度,做到手拉手交接班。
(12)要求5210巷備用4.5米單體50根,3.5米直徑200mm的木柱50根,板皮200塊。
⑨根據(jù)周期來壓統(tǒng)計,截止11月30日,工作面初次及周期來壓共41次,周期來壓步距平均為15米左右。
⑩根據(jù)監(jiān)測來看說明老頂來壓是強烈的,支架要承受大的沖擊載荷;工作面來壓強度非常大,通過9月8日、9月16日兩次周期來壓可以看出工作面壓力處于連續(xù)高壓下,由于5210巷南鄰8212面采空區(qū),8212面于2011年6月開采結(jié)束,采空區(qū)老頂仍然處在活動期間,5210巷煤柱側(cè)受8212面采空區(qū)老頂活動影響,與周期來壓壓力疊加,由于頂板完整堅硬,支架支撐性能良好,不能釋放疊加壓力,導致出現(xiàn)炸幫及底鼓現(xiàn)象。進入煤柱區(qū)以后,工作面根本分不清楚在何位置來壓。因為支架處于連續(xù)的高壓狀態(tài)下。而且工作面支架的工作阻力持續(xù)在43—45Mpa/架水平上,支架的安全閥開啟較多。由此證明煤柱附近工作面來壓的強度是何等的劇烈。而且,這種來壓具有連續(xù)來壓特征。這對于支架的安全性來說,顯然受到了嚴峻考驗。
⑾工作面礦壓現(xiàn)場觀測研究
晉華宮煤礦8210工作面礦壓觀測從2011年6月20日初采開始至2011年11月30日止,共經(jīng)歷173天,期間推進590米,經(jīng)歷了老頂初次和多次周期來壓(包括工作面見方來壓),及工作面過上層采空區(qū)煤柱,完成了采場支架載荷觀測、煤壁片幫觀測、支承壓力及其顯現(xiàn)觀測。結(jié)合其它頂板控制措施,確保了工作面的高效安全生產(chǎn),而且支架運行狀態(tài)良好。這也證明液壓支架ZZ13000四柱支撐掩護式架型研究設計是合理的,其合力作用參數(shù)選用也是合適的。
⑿主要結(jié)論
綜上所述,我礦選用ZZ13000/28/60型液壓支架,科研的路線和途徑是正確的,采用四柱支撐掩護式架型是合理的,主要技術參數(shù)選用也是合適的,結(jié)合頂板控制措施是有效的,確保了工作面的高效安全生產(chǎn),防止因頂板壓力造成壓架事故,而制約了生產(chǎn),給我礦帶來了巨大的經(jīng)濟效益。
3、綜合防塵工作
大采高工作面采用一次采全高國產(chǎn)綜合機械化采煤設備,該套綜采設備總裝機功率達到6395Kw,其中采煤機型號為MG1100/2760-GWD,由上海創(chuàng)力礦山設備公司制造,是目前國內(nèi)功率最大、采高最大的綜合機械化電牽引雙滾筒采煤機。
由于該套機組功率大,生產(chǎn)過程中產(chǎn)煤量大,相應的煤塵產(chǎn)生量也非常大。給綜合防塵工作帶來了極大的管理難度,但這也給綜合防塵管理人員帶來了富有挑戰(zhàn)性的研究課題。鑒于上述情況,我礦進行了積極探索創(chuàng)新。
(1)加大投入,提高粉塵治理水平
在大采高工作面的綜合防塵工作中,實行從塵源上控制產(chǎn)生量、抑制粉塵的飛揚,以實現(xiàn)全工作面的防塵工作整體提高。
①從塵源上控制粉塵的產(chǎn)塵量,把煤體注水作為治理粉塵飛揚的重中之重。為此選用高效的注水設備:
鉆機:采用ZQSJ-140/4.1架柱式氣動手持鉆機為便攜式鉆機,它具有轉(zhuǎn)矩大、質(zhì)量輕、體積小、可反轉(zhuǎn)、結(jié)構簡單和維修方便等特點,與同類鉆機相比,該鉆機轉(zhuǎn)矩、功率為國內(nèi)最大、轉(zhuǎn)速更快,因此本鉆機工作效率高、工人勞動強度大大降低。該機主要用在鉆探測地質(zhì)構造煤層探水探瓦斯孔、煤層注水孔和卸放壓力孔,也可用于煤巷及半煤巷側(cè)幫的錨桿支護、迎前打爆破孔、錨桿的攪拌和螺母的安裝。結(jié)構更簡單,功能更齊全,性能更可靠。
封孔器:采用封孔更為便捷可重復使用的KFY-2009G型封孔器。
電子水表:使用便于讀數(shù)功能豐富的LCG—S50DFM—5型電子水表。
在煤體注水工作中,工作量最大的是注水孔的施工。由于引進使用了轉(zhuǎn)矩大、質(zhì)量輕、體積小、可反轉(zhuǎn)、結(jié)構簡單和維修方便的鉆機,由過去的3人操作,減少為2人,打孔速度由過去3min/m提高到1.5 min/m,能夠快速完成鉆孔的施工。新型封孔器可重復利用,便于讀數(shù)電子水表能夠掌握注水量,有效的節(jié)約注水的用水量,降低注水成本。通過應用這些新的產(chǎn)品,新的技術可提高煤體注水效率50%。
注水后的煤體可降低90%左右的產(chǎn)塵量,可提前釋放煤體中的部分瓦斯,能降低工作面的氣溫1~3℃,可降低采煤機的采煤功率。
②在回風巷距工作面50m處安裝2臺KLCH-10Ⅰ型礦用離心式滅塵器、在頭、尾巷安裝4套ZP127—Z型自動化噴霧裝置、各轉(zhuǎn)載點安裝4套噴霧灑水裝置,直接抑制煤塵的飛揚,降低員工的沖洗工作量,改善井下作業(yè)環(huán)境,降低了巷道中粉塵的濃度,對保護煤礦員工身體健康,確保礦井安全生產(chǎn)起到積極的作用。
③為了確保防塵用水水質(zhì)提高防塵設施的使用率,在該工作面防塵供水系統(tǒng)安裝3臺ZCL自沖式過濾裝置。以確保所有綜合防塵用水的水質(zhì),提高了綜合防塵用水的水質(zhì),直接的提高了防塵設備的使用效率和壽命。
④從產(chǎn)塵源上控制粉塵的飛揚加強工作面的粉塵治理,每架支架安裝2組架接噴霧及機組內(nèi)外噴霧裝置,為保證機組內(nèi)外噴霧及架間噴霧的使用效果,安裝了兩臺BPW315/16K型加壓噴霧泵。以確保架接及機組噴霧壓力,保證其達到最佳使用效果。
⑤為工作面的接塵人員發(fā)放了濾塵效果更好的3M防塵口罩。并嚴格了接塵人員防塵口罩的佩戴。提高個體防護措施。做好最后一道防護屏障。
(2)加強培訓,提高了員工的個人防塵意識
提高員工的個人職業(yè)衛(wèi)生意識:進行職業(yè)健康理論知識講座與討論;貫徹關于職業(yè)健康的規(guī)章制度;提高個人的職業(yè)素養(yǎng)。
學習新技術:鑒于大采高工作面的綜合防塵設施的實際情況,組織員工進行防塵新設備的安裝,維護、保養(yǎng)的理論學習與實踐操作。以提高綜合防塵設施的使用效果。
通過加強培訓,提高了員工的個人防塵意識,使綜合防塵實施的的完好率、使用率達100% 。
(3)實際應用效果
通過采用ZQSJ-140/4.1架柱式氣動手持鉆機提高了鉆孔的工作效率高、工人勞動強度大大降低,保證注水工作的有序開展。新型防塵設備的應用使回風巷距工作面50m范圍內(nèi)降塵效果由原來的243.1mg/m3下降到80.4mg/m3,降塵效果顯著。降低員工的沖洗工作量,改善井下作業(yè)環(huán)境,降低了巷道中粉塵的濃度,對保護煤礦員工身體健康,確保礦井安全生產(chǎn)起到積極的作用。
4、工作面預掘停采機道停采技術
8210工作面為一次采全高工作面,由于支架等為重型設備,運輸尺寸大,撤退時間相對長,因此,工作面的停采、搬家的快與慢,將直接影響到綜采隊全年的生產(chǎn)時間,有效地縮短停采搬家時間,相對延長生產(chǎn)時間,是提高生產(chǎn)效率的有效途徑,但分析常規(guī)的停采工藝存在以下三方面的缺陷:
①停采工藝相對復雜,停采支護工作量大,停采時間長,難以保證整體支護質(zhì)量,影響下一步的撤退工作。
②由于支架運輸尺寸大,要求撤退機道寬(4.3米),在停采機道刷大過程中,由于超前壓力大,頂板極易離層,嚴重時發(fā)生漏頂事故,難以控制。
③停采過程中,機道作業(yè)人員多,時間長,安全隱患較大。
為有效解決上述問題,對原來的常規(guī)停采工藝做了較大的改進。
以8210工作面為例,工作面走向1700米,傾向163.7米,煤層平均厚度為5.7米,煤層偽頂為0.9米砂質(zhì)頁巖,直接頂為細砂巖,厚度2.3米,老頂為中粗砂巖,厚度18.2米,工作面安裝使用ZZ13000/28/60型液壓支架98架,MG1100/2760—GWD型采煤機一部,SGZ-1000/1400型刮板輸送機一部,SZZ1000/375型轉(zhuǎn)載機一部,PLM3000(PCM250)破碎機一臺,JJS1200型皮帶輸送機兩部,各種移動變壓器、開關等。
(1)停采機道位置、規(guī)格
停采機道設計與工作面兩順槽垂直,主要考慮避開停采期間上覆煤柱對停采機道的壓力。見附圖1停采位置圖
停采機道設計長度163.7米,設計規(guī)格寬4.8米,高4.2米,采用錨桿、金屬網(wǎng)、錨索吊工字鋼梁等聯(lián)合支護頂板、兩幫,其中機道古塘幫護幫采用聚丙烯網(wǎng)和錨桿支護,停采幫采用錨桿、錨索、金屬網(wǎng)支護。另外,頂板金屬網(wǎng)在靠近古塘幫預留0.3米長,與將來鋪設金屬網(wǎng)有效連接,見附圖2支護平面圖,3支護斷面圖,4、護幫平面圖。
(2)停采前對機道的加強支護
當工作面開采至距停采機道50米前時,完成對工作面停采機道的加強支護,具體為工作面中部20#支架到70#支架為4排懸浮式單體液壓支柱,頭部及尾部支護三排單體液壓支柱,要求全部支設在鋼梁下邊,同時,在靠近機道古塘幫支設一排貼幫木支柱,防治煤機割通機道時炸幫。
(3)停采工藝
工作面割煤方式為單向割煤,上頭割實刀,下尾返空刀,當工作面開采至距停采線30米時開始調(diào)斜開采,當開采至距停采線18米時(鋪網(wǎng)線)確保工作面頭超前尾10米,并保證采高在5米—5..5米范圍內(nèi),開始鋪網(wǎng),鋪網(wǎng)要求為雙層網(wǎng),菱形金屬網(wǎng),規(guī)格1.7米*3.7米;保證壓入古塘的長度不小于1.5米,當工作面推采至距停采線9.25米、7.75米、6.25米時沿工作面在支架頂梁上鋪設4.5米長傾向鋼梁,共三排,距停采線9.5米、7.9米、6.1米時在工作面支架間各施工一排8米長鋼絞線,共三排,保證停架后支架頂梁上方有三排錨索、三排傾向梁。
考慮工作面平行與機道割通時機道煤柱會受超前壓力影響,炸幫大,同時機道裸露面積大,容易漏頂,所以采用分三段與機道割通,確保支護及時頂板完整。
工作面與停采機道割通后,支架前梁端距停采機道煤壁4.3米時徹底停架,進行撤退準備。
(4)創(chuàng)新點
提前確定停采位置并安排隊組掘進支護,未實施停采機道方案前原工作面停采支護共28天,實施預掘停采機道后工作面從停采鋪網(wǎng)到徹底停采共計用時10天,共節(jié)約18天,同時停采機道在撤架期間頂板狀況完好,保證了設備快速、安全的撤退。
見附圖1停采位置圖
附圖2支護平面圖
4、支護斷面圖
5、快速小搬家安全技術
8210工作面從590m—820m開始煤層變薄區(qū),煤層厚度只有1.4—3.0m,而ZZ13000液壓支架的最低高度為2.8m,為此220m無法開采,只能重新開穩(wěn)裝切眼。由于我礦井在8210面5210巷掘進期間已鋪設軌道,軌距為900mm,面對該工作面設備特別大、特別重(支架49噸/架,機組150多噸),如用常規(guī)的平板車進行拉運支架、采煤機等設備在拉運過程中難免會造成脫軌及車輛不穩(wěn)定現(xiàn)象,影響搬家時間及人員的安全。因此為了快速搬家,我礦大膽嘗試在原工作面的溜槽全部運到新開邊切眼穩(wěn)設好后,然后將運輸軌道拆除,之后在原工作面、新開邊切眼及5210巷鋪設長3m、寬3m、厚20mm的鋼板作為拉運支架及排架用,鋼板的鋪設從開始撤架處一直鋪著到新切眼開始穩(wěn)架處。隨著撤架或穩(wěn)架的進行,將鋪設的鋼板逐一拆除。
通過使用鋪設鋼板進行小搬家,撤退及組裝98架支架只用了20天的時間,既節(jié)省了工人勞動量,也為大采高投產(chǎn)提前了約10天時間,按大采高平均日產(chǎn)6000噸計算提前生產(chǎn)煤炭6萬噸,按噸煤凈利潤300元計算經(jīng)濟效益為1800萬元,為全礦帶來了巨額的經(jīng)濟效益。
6、工作面日產(chǎn)及月產(chǎn)情況
8210工作面于2011年4月、5月兩個月順利完成了設備下井及井下安裝調(diào)試。2011年6月20日大采高正式投產(chǎn),截止2011年11月30日,實際生產(chǎn)173天,已采煤量74.4萬噸。
2011年6月20日到2011年11月30日為止開采的工作面實際產(chǎn)量如下:
工作面 編號 |
生產(chǎn)天數(shù)(天) |
總產(chǎn)量 (萬噸) |
平均日產(chǎn) (噸) |
最高日產(chǎn) (噸) |
最高月產(chǎn) (萬噸) |
8210 |
173 |
74.4 |
6000 |
10000 |
18 |
晉華宮礦在12#層402盤區(qū)8210工作面割煤過程中,平均日產(chǎn)6000t,最高日產(chǎn)10000t,最高月產(chǎn)180000t的效果,并保證了安全生產(chǎn),取得了明顯的社會經(jīng)濟效益。在此期間共出煤炭74.4萬噸。
MG1100/2760-GWD型采煤機采高為5.5m,與同煤層已采空兩個綜采工作面相比采高增加1m,在12#層402盤區(qū)剩余的四個大采高工作面可多回收煤炭160萬噸,產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益就可達到4.8億元。
由上表看出該套設備是有能力達到日產(chǎn)萬噸水平的,它表明選擇的技術線路是可行的,所配的各類設備是合適的。備具了在大同“兩硬”地質(zhì)條件下5.5m厚煤層一次采全高日產(chǎn)萬噸的能力,各設備所具有的各項先進技術性能為實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),高效高回收率提供了必要條件。
三、經(jīng)濟及社會效益
1、經(jīng)濟效益
①8210工作面于2011年6月20日投產(chǎn)至今已累計生產(chǎn)煤炭74.4萬噸,按噸煤利潤300元計算產(chǎn)生的經(jīng)濟效益可達2.3億元,而這只是煤炭單方面的經(jīng)濟效益。
②工作面準備及穩(wěn)裝方面如上述分析如果使用原始倒鏈施工,不僅施工強度大,而且工期保守估計至少得2個月,使用該風吊施工不僅施工強度大大降低,而且整個面準備工作縮短至45天,為大采高投產(chǎn)提前了至少15天,按大采高平均日出煤量6000噸計算,風吊的使用直接為我礦今年帶來的經(jīng)濟效益為6000×15×300=2700萬元。實踐證明,氣動葫蘆的嘗試使用對我礦生產(chǎn)來說,不僅帶來了高效益,更重要的是它真正做到了安全、低能耗、高效率,可以說,氣動葫蘆是煤礦安全生產(chǎn),提高效率,降低成本必不可少的設備。
③在工作面實施預掘停采機道方案后,停采支護時間共縮短18天,相應地,隊組可多生產(chǎn)18天,按照大采高隊生產(chǎn)能力日產(chǎn)量為6000噸,噸煤效益按照300元,經(jīng)濟效益為:¥=6000噸*18天*300元/噸=3240萬元。
④通過使用鋪設鋼板進行小搬家,撤退及組裝98架支架只用了20天的時間,既節(jié)省了工人勞動量,也為大采高投產(chǎn)提前了約10天時間,按大采高平均日產(chǎn)6000噸計算提前生產(chǎn)煤炭5萬噸,按噸煤凈利潤300元計算經(jīng)濟效益為1800萬元,為全礦帶來了巨額的經(jīng)濟效益。
⑤8210面MG1100/2760-GWD型采煤機采高為5.5m,與同煤層已采空兩個綜采工作面相比采高增加1m,在12#層402盤區(qū)剩余的四個大采高工作面可多回收煤炭160萬噸,產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益就可達到4.8億元,為全礦帶來了巨額的經(jīng)濟效益。
綜合上述結(jié)論,由此可見厚煤層一次采全高綜采技術產(chǎn)生了3.74億元較大的經(jīng)濟效益,在算上同煤層剩余的四個大采高工作面經(jīng)濟效益4.8億元,12#層402盤區(qū)總共經(jīng)濟效益可達8.54億元。
此項技術在煤炭行業(yè)屬于領先地位,可在煤炭行業(yè)進行推廣,具有很高的推廣應用價值。