楊海峰、張曉東、劉甲、徐婷婷、張騰宙
(晉能控股煤業(yè)集團挖金灣煤業(yè)公司)
一、立項原因及背景
在煤礦井下回采作業(yè)中,斷層是一種十分常見的地質(zhì)構(gòu)造類型。受大斷層影響,提前停采嚴(yán)重造成資源損失,為了提高資源回收率,過大斷層就尤為重要。而8105小煤柱工作面是我公司首次過5m斷層,在過斷期間遇到了新的問題,給安全高效生產(chǎn)帶來了一定的影響。鑒于此,煤業(yè)公司結(jié)合工程實際,通過采取聯(lián)合支護技術(shù)、加強斷層揭露處巷道頂板管理、調(diào)整割煤工藝、預(yù)裂孔技術(shù)等方法解決我公司小煤柱工作面過5m斷層遇到的難題,取得了良好的效果,為我公司及其他石炭系礦井山4#層小煤柱工作面過5m斷層積累了寶貴經(jīng)驗、提供了技術(shù)支撐和保障。
二、研究或革新內(nèi)容及創(chuàng)新點
1、工程概況
挖金灣公司山4#煤層一盤區(qū)8105小煤柱工作面東部為8103工作面采空區(qū),該工作面走向長度為1527m,傾斜長度為226.8m,煤層厚度1.47~3.90m,平均3.24m,煤層傾角為3°,屬近水平煤層,煤層頂?shù)装鍘r性如表1所示。工作面采用綜合機械化一次采全高后退式開采方法,MG800/2000-WD型采煤機割煤,ZZ13000/25/50型、ZZ13000/25/50H型(過渡架,工作面頭部3架尾部4架)、ZTZ1000/23/42型(端頭支架,工作面頭部1架)支撐掩護式液壓支架支護,全部垮落法管理頂板。工作面頭部從1321m開始揭露5m斷層、1330m處出斷,尾部從1379m開始揭露、1390m處出斷,5m斷層特性如圖1。
表1 頂?shù)装鍘r性
名稱 |
巖性 |
厚度/(m) |
巖性描述 |
老頂 |
砂巖 |
22.22~36.21 |
白色細(xì)砂巖、中粒砂巖,上部多為砂質(zhì)泥巖 |
直接頂 |
泥巖 |
1.42~3.30 |
深灰色泥巖,局部含少量砂質(zhì)成分 |
直接底 |
泥巖 高嶺質(zhì)巖 |
3.16~6.67 |
深灰色泥巖,局部為深灰色高嶺巖 |
圖1 斷層特性圖
2、8105小煤柱工作面過5m斷層創(chuàng)新技術(shù)工藝
2.1斷層揭露處巷道頂板管理
1)2105巷聯(lián)合支護技術(shù)的應(yīng)用:密切觀察順槽斷層范圍內(nèi)及前后20m頂板壓力變化情況,禁止回收巷道原有支護材料。過斷前在里程1316m~1340m斷層揭露處的頂板破碎區(qū)域采用施工懸吊鋼梁、打井字型木垛、充填羅克休、噴漿等聯(lián)合支護技術(shù)管理頂板,聯(lián)合支護參數(shù)及布置示意圖如圖2。
施工工藝:打設(shè)工作平臺(腳手架和φ50mm×6m鋼管架打設(shè)長×寬×高為6m×5m×3m的平臺)→打錨索→安裝鋼梁(工字鋼垂直巷道走向布置,用70×70×10mm鋼墊片固定工字鋼)→拉桿穩(wěn)固鋼梁(拉桿規(guī)格為φ18×1200mm雙頭螺紋桿)→鋪鋼筋網(wǎng)(鋼筋網(wǎng)搭接間距≥200mm,并用14#鉛絲與鋼梁綁扎)→鋪設(shè)井字型木垛→噴漿。
技術(shù)要求:采用聯(lián)合支護技術(shù)后巷道斷面不得小于原設(shè)計斷面(5300mm×3500mm),且要保證巷道平緩不得有阻礙風(fēng)流的地方,同時鋼絞線鎖具外外露長度為250mm。
圖2 聯(lián)合支護參數(shù)及布置示意圖
2)5105巷頂板管理:5105巷側(cè)煤柱為6m小煤柱,在過斷期間密切觀察順槽斷層范圍內(nèi)及前后20m頂板壓力變化情況,若巷道頂板出現(xiàn)縫隙等壓力顯現(xiàn)情況時,在距離煤柱側(cè)巷幫2.0m處增加一排支護。同時,過斷前在1370m~1410m處補打錨索組,錨索組三花布置,組合錨索規(guī)格為φ17.8×8000mm(7000mm、6000mm)各一根,排距2000mm,間距3200mm,組合錨索布置示意圖如圖3。
圖3 組合錨索布置示意圖
3)調(diào)節(jié)端面距:過斷期間,45#~56#支架處受斷層影響,頂板破碎程度較高,為較好地維護頂板確保安全生產(chǎn),在該區(qū)域采取超前帶壓移架,在設(shè)備性能允許的范圍內(nèi)二次推溜移架,將該處端面距縮減至100mm以內(nèi),從而縮短空頂時間和空頂面積,并且現(xiàn)場配備網(wǎng)徑為50mm×50mm的菱形金屬網(wǎng)(各金屬網(wǎng)搭接長度為200mm),確保安全過斷。
通過采用聯(lián)合支護技術(shù)、補打錨索組及調(diào)節(jié)端面距的方法,在過斷期間2105巷頂?shù)装遄畲笠平繛?/span>368mm,兩幫最大移近量約為108.3mm;5105巷頂板未下沉,底板最大鼓起量約為523mm,兩幫最大移近量為385mm;工作面內(nèi)未發(fā)生漏頂現(xiàn)象。同時過斷期間未對兩巷進行二次維護,具有明顯的安全優(yōu)勢和顯著的經(jīng)濟效益,為安全過斷起到了堅實的保障作用。
2.2割煤工藝的調(diào)整和預(yù)裂孔技術(shù)的應(yīng)用
1)工作面?zhèn)涡闭{(diào)整:為了縮短斷層在工作面推進時的暴露長度,減小煤機割矸量,并結(jié)合工作面設(shè)備技術(shù)性能及工作面實際情況,在工作面頭部遇斷開始按頭尾3:1進行推進,當(dāng)頭尾錯差15m時工作面正常推進,使斷層面與工作面的交角約為19°,斷層在工作面揭露6~18個支架,效果較明顯。過斷后按頭尾1:5調(diào)整工作面,直至頭尾平齊。
2)仰斜過斷強行割矸:結(jié)合頂?shù)装鍘r性、斷層特性和巷道實際情況,1330m~1390m巷道需爬坡,為保證工程質(zhì)量及時安全順利通過斷層,要求工作面從頭向尾與兩順槽平緩過度。具體為每刀挑頂60~100mm、抬底100mm,抬兩刀平割一刀,然后再抬兩刀平割一刀,經(jīng)25個循環(huán)(75刀)工作面推進至1390m共抬底5m,爬坡約為5°,仰斜過斷期間始終保證工作面采高在3.4~3.5m范圍內(nèi),以此達到最佳工程質(zhì)量,仰斜過斷層示意圖如圖4。
圖4 8105工作面仰斜過斷層示意圖
工作面頭部先揭露斷層,結(jié)合刮板輸送機垂直彎曲度允許范圍(±3°),頭尾分開挑頂扶底,即工作面頭部揭露斷層開始先挑頂扶底,中部、尾部平緩過渡,在斷層沿傾斜方向移動到工作面尾部后40個支架處,頭部中部平緩過渡,尾部挑頂扶底,工作面扶底挑頂示意圖如圖5。
圖5 挑頂扶底示意圖
3)割煤方式的調(diào)整:工作面內(nèi)斷層揭露的上盤巖層為白色細(xì)粒砂巖,下盤巖層為砂質(zhì)泥巖(深灰色泥巖),上盤白色細(xì)粒砂巖只在斷層揭露工作面尾部(108架~132架)范圍內(nèi)厚度達到1.4m~2.6m,下盤白色細(xì)粒砂巖只在79架~98架范圍內(nèi)存在厚度達0.8m~1.6m。除此之外,工作面揭露白色細(xì)粒砂巖均在0~0.6m。下盤較松軟(f<4),可直接截割,為了降低大塊率,提高開機率,雙向割煤調(diào)整為單向割煤、減小截割深度、隨機移架,及上行挑頂,下行割底(清浮煤),采煤機日均更換截齒率10.7%,較爆破松動巖石節(jié)約成本效果顯著,同時有利于保證工作面工程質(zhì)量和設(shè)備性能。
4)預(yù)裂孔技術(shù)的應(yīng)用:工作面推進至白色細(xì)粒砂巖暴露厚度達0.6m以上時,運用預(yù)裂孔技術(shù)破碎巖層。該技術(shù)在我公司首次采用,綜合考慮割煤工藝、巖層巖性等制定兩套預(yù)裂孔技術(shù)參數(shù),在白色細(xì)粒砂巖處孔深2.4m,泥巖處孔深1.6m,孔徑均為φ42,預(yù)裂孔布置示意圖如圖6。
圖6 預(yù)裂孔布置示意圖
方案一:白色細(xì)粒砂巖揭露厚度在0.6~0.8m時,布置一排孔間距為0.5m的單排預(yù)裂孔;揭露厚度在0.8~1.4m時,預(yù)裂孔采用三花布置,孔間距0.5m;揭露厚度在1.4~2.6m時,預(yù)裂孔采用五花布置,頂?shù)卓组g距為1m,豎直方向上頂角孔上傾角約20°,底角孔下傾約10°,中間孔垂直鉆進。泥巖處和裂紋處均布置間距為0.8m單排預(yù)裂孔。
方案二:白色細(xì)粒砂巖揭露厚度在0.6~0.8m時,將孔間距縮小為0.3m布置單排預(yù)裂孔;揭露厚度在0.8~1.4m時,孔間距縮小為0.35m;揭露厚度在1.4~2.6m時,頂?shù)卓组g距縮小為0.7m,在巖石整體性良好的地方將頂?shù)卓组g距縮小為0.6m,并適當(dāng)?shù)脑黾拥卓着c薄弱面間距100mm,減小頂孔與頂板間距15mm。
通過在現(xiàn)場應(yīng)用預(yù)裂孔技術(shù),方案二較方案一日均采煤機更換截齒率降低42%,方案二較傳統(tǒng)松動爆破打孔率平均增加73.2%,人工成本同比增加,但爆破材料使用量降為0,考慮對設(shè)備性能影響、人員安全等因素方案二具有顯著優(yōu)勢。
2.3工作面回采巷道礦壓規(guī)律顯現(xiàn)
斷層影響范圍內(nèi)的回采巷道在工作面超前支撐壓力的作用下將發(fā)生較大變形通過對回采巷道圍巖的觀察,來判斷工作面過斷層開采的安全性。通過觀察可知,8105工作面支撐壓力影響范圍約為0~29.4m,顯著影響區(qū)域為8.8m~20.8m。隨著工作面的推進2105巷頂?shù)装遄畲笠平考s為368mm,兩幫最大移近量約為108.3mm;5105巷底板鼓起量約為523mm(頂板已補打錨索組),兩幫最大移近量為385mm。由此可見,5m斷層對工作面回采影響較大,在斷層附近采取的安全措施起到了很好的效果,同時還需延長2105巷斷層影響區(qū)域巷道頂板支護,加強5105巷頂?shù)装搴蛢蓭偷墓芾怼?/span>
三、應(yīng)用情況及經(jīng)濟社會效益
1)8105小煤柱工作面過5m斷層采取的聯(lián)合支護技術(shù)、割煤工藝的調(diào)整和預(yù)裂孔松動技術(shù)均起到了很好的效果,為我公司及其他石炭系礦井生產(chǎn)提供了一定的技術(shù)支撐和優(yōu)化方向。
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通過采用聯(lián)合支護技術(shù)、補打錨索組及調(diào)節(jié)端面距的方法,在過斷期間2105巷頂?shù)装遄畲笠平繛?/span>368mm,兩幫最大移近量約為108.3mm;5105巷頂板未下沉,底板最大鼓起量約為523mm,兩幫最大移近量為385mm;工作面內(nèi)未發(fā)生漏頂現(xiàn)象。同時過斷期間未對兩巷進行二次維護,極大程度地降低了兩巷維護量。
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預(yù)裂孔技術(shù)的采用較傳統(tǒng)松動爆破雖然打孔率平均增加73.2%,人工成本同比增加,但爆破材料使用量降為0,考慮對設(shè)備性能影響、人員安全等因素綜合比較,對人員、設(shè)備起到了很好的保護作用,具有非??捎^的安全性和經(jīng)濟效益。
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過斷后,我公司可多回采177m,原煤約23萬噸,除去材料損耗、人工成本經(jīng)濟效益增加約3千多萬元。
四、技術(shù)比較
此套過5m斷層技術(shù)工藝完全適應(yīng)我公司石炭系山4#層小煤柱工作面,為集團公司其他石炭系礦井工程提供了一套比較成熟的過斷層經(jīng)驗,但是生產(chǎn)過程中也發(fā)現(xiàn)了新的問題,影響了正常生產(chǎn),我礦將深刻汲取教訓(xùn),為今后的小煤柱工作面過大斷層做好全方位保障,主要體現(xiàn)在以下三個方面:
1)實踐證明,使用聯(lián)合支護技術(shù)和采用打錨索組的措施充分發(fā)揮了主動支護的優(yōu)勢,對回采巷道變形得到了控制,有效地提高了回采巷道的穩(wěn)定性,取得了顯著的安全效益。
2)預(yù)裂孔技術(shù)破壞巖層充分利用了工作面礦山壓力的壓裂作用,較傳統(tǒng)松動爆破不僅將炸藥用量將至為零,還具有保護設(shè)備和人員安全性的優(yōu)勢,此后過斷時結(jié)合現(xiàn)場實際情況合理調(diào)整預(yù)裂孔間排距,并考慮為預(yù)裂孔施加外力的作用。
3)5105巷受相鄰采空區(qū)的影響,巷道兩幫移近量較大,采用加密支護和錨索組支護巷道控制效果較好,此后掘進隊組在斷層處應(yīng)加強鄰孔巷道兩幫支護。
五、推廣應(yīng)用前景
此套小煤柱工作面過5m大斷層開采技術(shù)在我公司8105小煤柱工作面過5m大斷層試驗取得了較好的效果,不但將傳統(tǒng)過斷爆破器材消耗降至為零,而且工藝簡單高效、容易實施,易于掌握,相對來說,安全、生產(chǎn)效率較高。目前,該過斷技術(shù)得完全適合我礦地質(zhì)條件??傮w來說,該開采技術(shù)能大量地減少回采巷道維護費用、截齒更換數(shù)量、爆破器材消耗量,能節(jié)約大量成本,同時對人員和采煤設(shè)備具有明顯的安全社會效益,具有較強的推廣價值。