集團總工程師
正高級工程師
項目名稱: 沙曲選煤廠高效分選工研究與應用
申報單位: 華晉焦煤有限責任公司沙曲選煤廠
主要完成單位:華晉焦煤有限責任公司沙曲選煤廠
項目起止時間:2006.9-2005.8
項目簡介:主要對模塊化廠房的選煤工藝進行研究,選煤工藝為:50┈0.5mm粒級原煤用兩段兩產品重介旋流器主再選;0.5┈0mm細粒煤泥浮選;浮選尾煤壓濾回收。重介系統(tǒng)主要分選設備為:主洗用 Φ1300mm重介旋流器、再洗用Φ900mm重介旋流器,與其相配套的設備全部從澳大利亞進口.浮選系統(tǒng)主要設備采用寧夏大武口XJM-S16A浮選機和山東萊蕪煤機廠GPJ-120加壓過濾機,與其相配套設備采用國內先進技術.
主要技術經(jīng)濟指標:
舊系統(tǒng):年入洗原煤:142萬噸
精煤產率:64.81%
矸石帶煤:3%
新系統(tǒng):年入洗原煤:300萬噸
精煤產率:69.23%
矸石帶煤:0.8%
介質消耗:7kg/噸原煤
改造后:年入洗原煤:300萬噸
精煤產率:71.4%
介質消耗:3.5kg/噸原煤
立項背景、科技內容、特點及應用推廣情況:沙曲選煤廠是華晉焦煤公司沙曲礦的配套項目,選煤廠一期設計能力為150萬噸/年, 采用跳汰—浮選—尾煤壓濾聯(lián)合工藝,于1996年3月建成試生產。隨著公司的不斷發(fā)展,礦井規(guī)模擴大,原煤產量和煤質變化,入洗煤種由原來的只入洗南翼4#主焦煤變成了南、北翼4#煤混合入洗,致使一期工程的處理能力和工藝水平不能滿足現(xiàn)狀需要,分選效率變差,精煤損失增大,為了與礦井生產能力相適應,提高資源的回收率,選煤廠進行了二期改擴建工程,項目采用總體規(guī)劃,一次設計,分期實施的方式,一期設計生產能力300萬噸/年,二期設計生產能力500萬噸/年,三期設計生產能力800萬噸/年,一期主體工程從2004年9月開工,于2005年7月投入試生產。
為了充分驗證新工程的處理能力與分選精度是否能夠滿足現(xiàn)在的原煤量與原煤煤質的要求,所以在工程試生產開始后就進行了為期一年的跟蹤研究,檢驗其應用效果。并對檢驗中工藝系統(tǒng)存在的問題進行了改造,進一部完善了工藝系統(tǒng),達到了合理的生產指標,為主焦煤選煤廠設計提供了成功的經(jīng)驗。
發(fā)現(xiàn)、發(fā)明及創(chuàng)新點:原煤由準備車間分級破碎后,-50mm原煤進入模塊廠房,由水沖溜槽進入脫泥篩脫泥,脫泥后的原煤與主洗合格介質混合由泵打入主洗旋流器,分為精煤和中矸兩種產品。兩種產品分別經(jīng)過脫介篩脫介后,精煤進入離心機進一步脫水,然后成為最終產品,中矸再與再洗合格介質混合由泵打入再洗旋流器,分為中煤和矸石兩種產品,分別經(jīng)過脫介篩脫介,中煤進入離心機進一步脫水后 成為最終中煤產品,矸石則由汽車運輸至矸石山。-0.5mm的細粒煤進入浮選機分選,精煤由加壓過濾機脫水后混入主洗的精煤產品中,尾煤經(jīng)過濃縮后由壓濾機脫水成為尾煤產品。
應用情況:模塊廠房300萬噸主焦煤洗選工藝及部分改造完善工藝,2004年9月開工建設,2005年7月投入試生產,2005年12月增加單滾筒1200*2972精煤磁選機一臺,2006年2月增加浮選尾煤高頻篩回收設備兩臺,進行了粗煤泥水介旋流器回收系統(tǒng)試驗研究,試驗成功后介質消耗大大降低
經(jīng)濟效益:原煤按350元/噸,精煤按650元/噸,中煤按100元/噸,加工費按80元/噸計算。
1.增加生產能力帶來的經(jīng)濟效益:原生產能力150萬噸,2006年入洗原煤按175萬噸計算2006年增加效益為2993萬元;
2.提高回收率帶來的效益為3218萬元;
3.減少矸石帶煤損失,帶來的效益:
以前矸石帶煤約3%,現(xiàn)矸石帶煤約0.8%,減少矸石帶煤2.2%,帶來效益2348萬元,減少矸石運輸和治理費約68萬元。2006年比上年度利潤增加6162萬元。
社會效益:新系統(tǒng)投入使用后,原煤入洗比例增加,精煤產率明顯提高,減少了矸石帶煤損失,由于原煤外銷的減少以及矸石運量的減少,對環(huán)境的污染也因此而減少,同時提高了資源的回收率,收到了很好的社會效益
本項目曾獲科技獎勵情況:2007榮獲華晉焦煤有限責任公司“科技進步獎”一等獎